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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑 4 j, G! H- x: z; N- M4 L6 ~, \
    # y" u% S) O# p) u3 J& x* @$ b' X
    为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重
    6 I" V3 H3 F* u1 p. h2 c都有什么原因会造成这些现象?  O( \1 f6 ?  W$ y3 s; N6 ^9 N
    浇温过高?那合适的浇温是多少?
    , H  L! k9 r. ^) T$ q- F
    - I# B; G" p, n9 |2 W IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg
    ' E) c  m( N* X" T+ `0 H8 Z1 O( k" l! s( }; z2 \
    灰铁2005 D% a3 e% M" s6 x3 S4 n! ]
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04& I: W8 W( U% C! ]" ^% Q1 X
    这是浇筑系统
    # W3 E; i6 F+ }& L
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑
    1 w4 j6 |8 H" n% o: @, i9 Y# G- r6 L" P! S. L+ W. D
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.
    + X3 U8 M( [; W  r
    % ]9 s0 C8 H7 S1 S+ `加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    开心
    2024-5-13 13:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    前天 09:00
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?
    . I" u7 X; {7 S8 `8 R8 a铬多高?
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:25" g0 E- z$ E, Q  M9 B# v
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
    1 e8 j% f, M' v( d, [6 ?
    废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58% v. y$ W- C; Q& L& y! {/ r8 `
    已知条件太少了,只是看到图片。

    5 W. x2 E, P5 ?1 z+ u) E想知道都有什么原因能造成这种情况
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:25
    6 Y8 c9 F) O+ |) Q( y2 M* v; e9 P200材质竟有外渗豆?
    9 S# q7 k, v: J- v铬多高?
    " t+ E2 E: h; [1 f
    不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
      l* ?, d% n( d! Q  O$ R# g* W$ q你现在多少温度浇注的?
    7 W) ]& g$ l- d! {4 r* g4 ]
    之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:183 U* q' n' [# Y5 C& h" S
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
    ! N( r" [! v' w8 P$ ?+ q
    这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑 - d+ n4 |+ d; g4 x3 |8 b
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25
    ( h& c7 K; m. n% O' C这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...
    , L/ T% j1 K* L% _: V

    ! G0 h! `1 E! V一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.4 o$ E" v' j0 X

    ( A& z! H7 o+ h6 ^1 D( b* {. q( s) ]$ H+ `2 I1 T* y% S
    二:查一下型砂:2 j) y7 n' S& F) {* C! u
    1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.
    ! v( Y1 N/ T8 v- N. R5 Z) D2:含泥量是否过高.
    ' E5 [# G. K3 N& m! O7 ~, |" n2 T3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素." F1 a# b: C" V, X! L4 {. `: Z
    ( a1 n4 k& I( N8 I+ a
    三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200$ B# r! X8 d" y. R9 N
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?& r8 _+ d/ W8 }

    3 }6 y8 h" F8 \' M1 b如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!0 Z- `8 L# V$ Q  n

    & o$ p4 n$ k+ j/ y" ^建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。
    ' g6 B& L2 ~% |: I/ j1 B
    % g5 \9 r/ U* |9 M1 f/ B+ j5 Y2 {- L其余的,同意上述的意见~
    + l2 P! J8 \/ [! K' |: S# b; |3 d" H" z0 }
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:185 |9 D% m6 {- P! V* a. J6 ^
    想知道都有什么原因能造成这种情况

    7 L9 L* O" y: C5 ?5 S饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:190 g$ M7 r. d' E# p
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
    $ Q* k* E; Z+ }$ @5 R$ G+ c
    后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
    & V/ ]# J) ]! U" T: S6 h& k这是通过什么检测的?
    3 y' ^6 U) I6 H) i; y5 }! h- q4 _9 b, J
    如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!

    " i9 s7 U# N, H6 _. ?( x) Y普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:58
    + L& n" c  K- f- q- c一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.

    9 t! b/ u- f) G IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层
    / d3 N6 t; i. F

    ; S, b. @6 j) t- I5 T1如图改正.
    4 k! F9 Q2 l4 G" L" o2:增硫到0.07%
    # H. ^" m/ Q* F5 Z: s( U3:浇温1350.:
      E8 Q1 d3 O8 w' \4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22% @: }1 @, F; _1 M: ]7 F, }
    1如图改正.& U* A1 E9 D7 x9 N1 W- |( M7 E0 z: O
    2:增硫到0.07%
    ' ]/ j) j6 r9 U  w9 W- T  L3:浇温1350.:
    - N; M; Y1 ]' Y7 S! t1 j
    这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。
    & n) }; }- V7 e2 t! R, C, q0 _& E- v: c
    提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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