纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: xyzhlan

[讨论] 此铸件工艺是否可行

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2022-11-20 14:21
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-12-23 20:53:00 | 显示全部楼层
    冒口颈缩不一定就是工艺设计的问题,到现场看看操作是否按照你的工艺进行的,如果是可在冒口颈处增加冷铁--冷颈冒口技术!不防实验下!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 08:22
  • 签到天数: 84 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-1-5 19:08:27 | 显示全部楼层
    出品率太低。注意下面的冷铁要抛丸后使用。

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-5 21:32:53 | 显示全部楼层
    改压边冒口  去掉冷铁
    ; G) w7 B$ E0 E0 u" q) o0 v; J注意紧实 浇道重新设计吧 很不合理
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-1-9 12:17:04 | 显示全部楼层
    楼主的工艺,凝固顺序反了。热铁水进入型腔后先遇到冷铁降温,进入冒口的铁水温度是最低的,怎么补缩呢 ?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-1-9 13:32:54 | 显示全部楼层
    回复 44# daiqm 7 Z' A4 g, [9 Q+ G
    明冒口,补浇冒的
  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-1-9 13:55:06 | 显示全部楼层
    回复 2# xyzhlan
    1 J' h; N- _5 F7 Q  Z冒口直径再小一点,冒口颈要大大减小!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2010-1-9 15:36:27 | 显示全部楼层
    回复 46# 铸冶艺人 ' I" Y+ @; E9 s& B; N; |- ]" `
    潮模砂做的,减小冒口颈报废的更多
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-3-26 21:26
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-1-10 00:01:22 | 显示全部楼层
    回复 2# xyzhlan $ P0 N- E% v! j8 m4 C, z4 e
    9 t3 B5 [# |9 s7 T0 m9 h. ?) Z
    , O, n6 u! F- S
        下部直接用石墨模型,上部和冒口采用砂型,直接从冒口中浇注。是否可行
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-19 14:20
  • 签到天数: 488 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-1-22 20:03:48 | 显示全部楼层
    建议做个凝固模拟

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-26 16:50:23 | 显示全部楼层
    小量生产尚可,批量生产会赔死。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 18:13
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-1-26 17:23:27 | 显示全部楼层
    热冒口

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-26 19:21:53 | 显示全部楼层
    你用顶冒口,能拔起来吗?( X+ v4 v  |0 Q: E: t$ {
    顶冒口怎么去除?切割吗?# y) Z# G, ~) s# _. [: b# ~2 f# ?
    进汤口能不能多采用几个?
    / p& f: @& }2 M  B( E; ~* h/ a你考虑过过挡渣的效果吗?

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-26 19:26:13 | 显示全部楼层
    谁有没有解决顶冒口冒口颈颈缩的方法啊?
    % p  C3 V& B3 J  W3 @( h% V' d请指教!我采用的顶冒口很多都冒口颈缩!

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-27 21:33:48 | 显示全部楼层
    压边冒口
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-9 15:50
  • 签到天数: 55 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-2 09:34:08 | 显示全部楼层
    出品率好像很低啊!感觉这个活凸出部分向下比较好,铸件在下乡比较好!用定冒口出品率肯定很低,而且建议可以的话采用一箱多件共用冒口!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-2 12:51:39 | 显示全部楼层
    直接做压边冒口的时候想要很简单的清理干净,怎么做比较好?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-18 12:32
  • 签到天数: 163 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-3 22:30:05 | 显示全部楼层
    回复 37# magongnihao , |& o  t- i+ c- C
    7 Y6 }& m9 ~6 u/ X  c3 W

    : C0 t% k( c6 E8 q4 X6 U    顶冒口一般情况下的补缩效率都要好过侧冒口
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-6-2 19:39
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-4 11:51:29 | 显示全部楼层
    我认为这个铸件反过来做比较好,小凸台上放冷铁。将冒口放在190的圆的中间,浇注的时候冒口可以点冲2下比较保险。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-16 21:55
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-4 12:24:14 | 显示全部楼层
    1、铸件工艺明显不合理,这种冷缩径冒口补缩能力很差的# ~# z. r) g  E0 H3 |- \, I
    2、反过来全部放在下箱最好,用热压边冒口就可以了,* U6 u  v  M! y
    3、内浇口分散

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-5 15:06:48 | 显示全部楼层
    小件!个人觉得底面要是放冷铁就没必要那么大的!一半就好!
    ; j# d8 Z0 g. Q: t* {" e+ [1 Q2 e浇口可以采用环形3~4道,大小现在这样就可以!冒口就这样放!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-4-3 19:21 , Processed in 1.328726 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表