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[讨论] 关于球墨铸铁铸件缩松的学习和经历

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  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-4-15 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-17 17:02 编辑 5 ~  v: ?, @  Z; @  i
    9 X" J  \' L; N0 F" D5 M, v
    球墨铸铁铸造生产中经常遇到缩松方面的质量问题,于是就学习,就在实际工作中去想办法解决。很多时候,通过学习解决了一些问题,也有难以解决的缩松现象。最近看见了周启明老师的文章和陈子华的报告,结合之前实际工作,汇总以下。
      G. D* e# |$ p" ~% N) ^, d一.影响球铁缩松的一般规律:2 v! s" }1 u/ D( d/ ^
    1.球墨铸铁铸件的模数。铸件模数大于2.5,容易实现无冒口铸造,但有专家对此规定限制值,有疑问。一般来讲,比较厚大铸件,由于石墨化膨胀,容易铸造无缩松铸件。此时,碳当量控制不要大于4.5%,避免石墨漂浮。而热节分散的薄小铸件,容易产生缩松,通过冷铁,铬矿砂或局部内冒口设置解决。特别要注意浇冒口系统的补缩,一般来讲,冒口尽可能使用热冒口,避免冷冒口使用。
    . [7 Y: D3 g# w* ^6 R% q/ `) I2 o! `3 ]2.要充分注意砂箱的刚度和砂型的硬度。在砂箱刚度和砂型紧实度方面,设置再充分都不为过。
    ) _- N& \; P. N: c3.浇冒口工艺设计的合理性。尽可能使用热冒口加冷铁,冷冒口补缩效果很差。
    1 G" Z7 w8 d7 f5 s3 T3 D$ s4.铸型的冷却速度。$ s& n# K* N. R9 ?$ z6 S
    5.浇注温度和浇注速度的合理选择。一些比较厚的铸件,可以考虑适当调高浇注温度,同时延长浇注速度来解决缩松。同时利于二次氧化渣浮出铸件内部,增加探伤检测的合格。6 o/ }. J+ A0 b* \3 M: M6 E
    6.化学成分的合理选择和适当的残余镁,稀土含量。. y1 H( R2 D# @! M3 v2 a* a
    7.在砂型冷却条件下,争取较多的石墨球数对减少缩松有利,对提高力学性能有利。
    % [; q5 l+ O, ?* w; Y3 i/ C8.比较好的原材料和好的铁水冶金质量,要特别注意铁水不要在出炉前高温下保持时间过久,同时出炉前做好增加铁水石墨结晶核心的预处理,这样可以提高石墨球数,减少缩松。8 |) `, C5 B, `
    二.新的减少缩松的观点:
    * w) X  T9 v8 \: N9 B& I$ B( w  F. `1.埃肯陈子华总监最近报告指出:球墨铸铁因为铁水含有镁,促使状态图上共晶点右移,镁含量在0.035-0.045%时,其实际共晶点 大约在4.4-4.5%。
    4 |4 G, P& o% {% z$ K, @6 |9 b% q. p2.球铁成分选择在共晶点附近,铁水流动性最好,则凝固时铁水容易补充收缩。
    " b+ y" }  z3 O; l& s  n3.球铁球化前后的硫含量不要变化太大。即原铁水硫含量不要太高。硫含量高,石墨容易析出过早。容易产生缩松。
    , B6 U' n. s' e3 H* V9 L+ i4.锡柴周启明老师今年文章“防止球墨铸铁缩松缩孔方法的新进展”中指出:在不发生石墨漂浮和没有初生石墨析出前提下,尽量提高碳含量。我对这句话的理解:一般来讲,过共晶越大,则液态下产生初生石墨就越多,对减少缩松不利。/ o3 r/ x2 y  x, S8 k' p8 s
    5.球铁凝固期间,控制石墨膨胀的时间,使石墨化膨胀延迟。在碳当量选择确定情况下,高碳低硅。合适的残余镁量,正确的孕育和注重最后的随流孕育。4 ?. }1 m. N+ l. H0 G) r5 w
    6.铁水注意快速熔炼,避免在出铁温度下,炉内保存时间过长,避免超过1550度过高的熔炼保温温度,损失大量碳和结晶核心。一般超过10-20左右分钟就要重新做处理。这种铁水即便经过各种孕育处理,也要产生碳化物和缩松,很难消除。
    " R1 s; d- E0 n* U6 S7.铁水球化之后,要马上浇注,严禁等待时间过长,使球化孕育衰退。
      a2 p$ T0 j/ t2 A1 L/ R$ o8.使用含镧稀土的球化剂,则凝固初期的石墨结晶较少,避免个别较大石墨球出现。石墨球数比较多,大小比较均匀,说明凝固中石墨球析出时间比较一致,凝固后期膨胀较大。这种球化剂使用工艺,在最近铸协武汉华中科技大学的会议上,江阴吉鑫的工程师们提出,这种球化剂对厚大断面的风电球铁,没有效果,不适用。  V  O) K0 v6 w5 T, h
    9.球铁碳当量越大,其结晶凝固范围越宽,固液共存区间越大,凝固过程中,液态铁水流动受初生枝晶影响,阻碍流动补缩,容易形成缩松。同时,铁水硅含量高,容易过早促进石墨形核,生长,此时的石墨化膨胀在固液共存期,对缩松减少不利。所以,通过上述一些工艺措施,使石墨化膨胀延迟一说,在现实铸造技术工作中,去解决球铁铸件缩松现象,有很重要的指导意义。
    5 x/ r! v0 ]: y2 o1 R( O三.球铁缩松的一些“异常”现象:6 e; w7 U3 }0 g% _% p
    1.高炉铁水直接加入感应电炉的短流程铸造,生产球墨铸铁铸件时,如果熔炼中没有很好的高温熔炼操作,容易出现铸件缩松缺陷。分析原因,估计是原铁水里面高炉铁水内的厚片状石墨,在熔炼中没有消除,凝固过程中,液态下石墨过早析出,凝固后期石墨化膨胀不足引起。本溪地区某风电铸造工厂,利用短流程生产风电铸件,都以探伤不合格报废,几乎没有合格铸件,损失惨重,就是例子。本溪地区高炉铁水质量较好,有害微量元素很低,铁水直接进入功率不高的保温感应电炉,估计高温冶炼,细化石墨不足。而江苏吉鑫的短流程工艺,是高炉铁水经过30吨电弧炉氧化烧损了有害元素,熔炼过程经过了高温冶炼,同时烧损的碳,又经过增碳剂处理增加了碳,和上面所说本溪短流程在熔炼工艺上有很大的不同。! f9 r: n$ G  Q( Q
    + w: S- j2 E: o# r) K6 S* v' }
    本溪高炉铁水,直接加入30吨保温炉,熔炼风电低温球铁铸件。所有铸件都因为探伤不合格报废,大概有3千吨左右。当然,这个工厂在整个铸造生产中,还有其他不足:球化后铁水硫含量为0.000%(也可能光谱仪不准确);砂箱刚度不足,砂型紧实度不足;质量管理落后等等各种原因。
    ' Y- D$ |# o- F. j& Y2. 笔者在山东和河南个别铸造工厂遇到,生产壁厚不均匀中小球铁铸件时,铸件各处热节分离,连接热节部位的结构壁厚较薄,采取各种措施,如冷铁或铬矿砂加速热节冷却,控制浇注温度,提高碳当量,变更浇冒口系统等等,都无法解决低于2级X射线探伤要求。当把碳当量从4.4-4.6%降低到4.25-4.30%之间后,缩松减轻,探伤合格。当然,同时也采取了一些其他辅助措施。采取这种做法的原因,是因为之前流水线造型,生产球铁卡车轮毂,个别热节分散的轮毂生产经验所得,与其他大部分球铁轮毂成分控制较高碳当量不同。这种做法能够减少缩松的原因,一直搞不清楚,是否与周启明老师文章中说得,延迟石墨化膨胀和凝固中减少初生石墨有关?这些球铁铸件碳当量选择低于共晶点附近,早期凝固过程中,虽有石墨析出,但量较少,主要首先析出奥氏体枝晶,给后期共晶凝固留下了较多的石墨化膨胀量,因此较少了缩松缺陷。是否也属于延迟石墨化膨胀的一种工艺方法?这些铸件照片如下:. g1 _2 T, o, ?( z
    11102010606.jpg 10102010603.jpg IMG_3332.JPG IMG_3334.JPG ( h% _+ S! B: g
    # N3 s7 `" A# x/ {+ n2 c( h
    & j- J# K6 ^  D/ A0 h

    5 @0 U$ M! j; {) g$ V
    : M7 c) T6 Z6 A9 T+ v4 V7 R5 c) N9 E; i, q
    这种型号的卡车球铁轮毂,碳当量必须4.25-4.30%,高了废品就非常多。
    + d/ s! f2 y$ t7 o- ^
    / o3 n7 l+ L# \+ T. m
    + M7 D; }4 w4 p- \5 q* h 8 l' X" B! U- g2 H' O. O9 J4 ]2 v+ w4 }  H
    美国GE球铁铸件,名称可能叫抱轴箱。铸件射线探伤2级不合格。经过很多专家指导,均无法正常生产样品。把碳当量降低至4.25-4.3%,加上其他工艺措施,现在通过了探伤2级。; R# L' e4 c/ k8 w/ `( P. i
    3.上述以较低碳当量控制球墨铸铁成分,解决缩松的做法,今年一月份,得到一位国内知名铸造专家的认可。他说:在德国铸造工厂,都是如此选择碳当量,而我国普遍以高碳当量选择,打算写一篇文章讨论此事。最近看见会议信息,这位专家关于球铁碳当量选择的文章已经写出,准备在河南铸协会议和铸造工业杂志常州会议上发言。
    ; h! @9 S4 B2 A& C' x! Z% z4.风电大件浇注,1320-1340度浇注,加强最后孕育,15-16吨左右铁水浇注时间80-90秒,能够生产UT探伤合格厚壁球铁铸件。但是浇注温度提高至1360-1380度浇注,浇注时间为300秒以上,使用冷铁和冒口较少,也可以生产合格风电铸件。这里就有对待球铁缩松不同的工艺出发点。当然,这里没有细说各自的浇冒口和冷铁工艺。其主要原因,是否可以与下条铸造工艺有类似关系?: X: w8 y+ N) _( \" [; u
    5.国内早期,机床附件行业在铸造各种尺寸的大小卡盘体(盘体直径从100毫米到1000毫米左右)时,材质灰铁300,都没有冒口,而以很小的内浇口,分散均匀进入型腔,浇注速度较长,实现无缺陷高质量铸件生产。(当年多以冲天炉熔炼灰铁300铁水)。! g9 ]+ H: e" k* i+ s& [+ j

    5 M: Z* [9 U8 G以上文字,因为笔者水平,能力有限,难免偏僻,只不过都是真实的实际情况,写出来供大家批评,讨论,总结经验。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2016-4-26 21:36:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2016-4-26 21:38 编辑 . Z* M2 W2 k* Q4 z

    , {7 y' g, h: v3-4月份,两次去潍坊昌邑,又进了浩信工业园。一个是美国铸造工厂康迈,一个是浩信一个新的铸造工厂。仔细查看了他们现在球铁控制成分和碳当量,都在比较低的范围,即4.25-4.4%左右。当然这些工厂都是粘土砂静压线造型,铸造不大的铸件。也有很多的工厂,他们很久以前就把球铁碳当量控制的比较低,主要是出口铸件,按国外客户要求的碳当量控制。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-14 22:05:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2016-5-15 19:52 编辑
    # S0 x! m. E3 R* {+ G2 n' ^
    + E9 u5 u- a) E6 x' c# L" e铸冶艺人:
    ( C8 v* P7 ^  ?' X回忆几年来你的几个高见:
    + e% ^4 ]% v- y1:磷会使铸铁的共晶点右移.
    . W% I: [' m2 y" w5 v/ T* _# H4 _0 J2:焙烧砂就是铸件表面的烧结砂.
    4 ^# a# @* y$ F0 C3:灰铁共晶度都达4.4以上.浇口溢流处表面出现石墨析出,不知何物.发贴求解.
    * F3 g: R+ z- Q: H8 m9 M0 t$ s4:本来是冲天炉熔化铁水的氢致晶间裂隙状气孔.偏要定义为氮致晶间裂隙状气孔.
    7 }* g, [( h% x! v" K5 x: S....
    9 g' W* l# u$ Y! H如此低的理论功底.确有点难为你了.所以,如要你看懂以上截图的金属学过程....
    ( W; a7 Y+ ~5 t9 L* p% g& }* Q加强学习吧.看懂了逻辑思维才能缕顺.......别总想把头像挂在版首.你自己不觉得没趣和烦恼么?就像我们写个中国字,你连写10遍.可能你会认为自己写错了.哈.哈.....- ?( M8 f$ J0 R5 W% K' c) {6 q
    如果大家都如你这样小儿科理论功底.那论坛肯定办不下去了----没人看了.....
    - c' D0 Z$ m9 [# r5 G0 Y4 R
    3 v, P% F3 k, Z) Z# J8 s等你能看懂截图的金属学过程.就知道你这篇贴子的偏颇之处.....看样你是下了功夫做此贴.也有些见解可以接受.但你整个逻辑思维还是混乱.支离破碎.拿来主义多.好像在拼图...
    ( _6 c, M4 G6 V1 B就先谈到这里吧..
    ( q" \5 B  G/ m% d2 ?* ~  m以后我每天都会多关注你的贴子.好向本应是铸造泰斗们头像图片位据位置的,你这位"中国著名铸造专家"学习.你要不辜负版大小张对你的厚爱.也希望你值得擎得住这份厚爱.看看你的理论功底有多厚.经验多丰富......
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    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-17 11:01:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 陆小凤 于 2015-4-17 11:02 编辑 4 m% C' M" G2 P: H7 [" d

    * G- |& E* Z0 h" G9 o回复 10# 冰风浪人

    防止球墨铸铁件缩孔、缩松方法的新进展.pdf

    1.48 MB, 下载次数: 4042

    点评

    感谢小杨上传这篇文章的电子版!!!  发表于 2016-5-11 20:21
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-24 10:51:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-3-24 18:31 编辑
    : V) ]& E9 V/ Q& e8 K9 D+ P
    晨曦2008 发表于 2017-3-24 10:06) B$ W' \. k& I1 s
    应该允许别人不完美,因为世上没有百分之百的绝对完美,包括你我他。佩服海纳百川的,同样也佩服精益求精的 ...
    6 u* ~: Q5 \' m7 N9 V; D

    2 j( ~7 [0 Y' p$ R3 b# T+ K+ D很对.三人行.必有我师.每个人阅历都有限..我干了近50年,也只不过是铸造界的小学生.能对得起工程师的名称就不错了....0 G8 J: p# e: |
    4 d4 i) p+ W2 w0 o
    但这位坛友动不动就把自己的照片挂在版头做"泰斗".三上三下.就算把照片放在版头.他就是比周继杨老师还牛的"铸造界泰斗"了.他也不掂量一下自己的阅历.实践.理论功底.....动不动拉大旗作虎皮.刹有铸造领军人物之态.和他对过贴.他太狂妄....
    / V: o8 W$ p; p: d- N9 N# p4 y6 g5 d- s+ a, k! l4 b% l8 C
    所以,对他的贴子.回敬就多了一些..关键是他还是痴迷不悟.这不又满世界的又用那些蹩脚的贴子改稿,又成了什么文章....
    4 Z* x" `- `& w) r! x% y( n! V  ], m' L& x  y+ V
    希望他就把自己做为一个普通工程师.坛友....这些问题就没了....
    # [5 k/ {7 y6 }" L0 _7 Y; P9 _; W; C, }; b  ?5 r  S* ~
    还望他自重一点吧.只不过就是一名普通铸造工程师.....- O; H  B: T6 f

    5 B0 b, q' M, n6 D8 e
    ) r7 K  `$ [1 [' r+ [; @还是得谢谢你的建议和观点.
    9 x- \  F: }. i5 X7 K7 z$ X/ m  u我们来这里主要是学习
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-16 08:29:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-16 14:27 编辑 6 s# @* s4 T. u
    ; [9 l6 d: t4 d( Z: S( E
    回复 4# 老翻砂匠
    : D" O/ k# `. f' G: t: f& l谢谢老陈关心!上海展会期间,我在威海荣成一个铸造工厂帮忙,没有机会随团参加。在百铸网帮助工作期间,很多企业谈到球铁缩松问题,一些专家去帮忙,总是从浇冒口方面查找问题,能够解决一些。但是目前看,仔细调查工厂生产情况之后发现,多数铸造工厂的缩松问题是熔炼温度超高。这些铸造工厂因为自己的工艺流程,设备配置等等方面不足,比如铁水要经过多次倒包,则温度降低很多,有的是不注意熔炼温度控制,熔炼后期,感应电炉断电稍微晚几分钟,铁水温度就可能升的很高。总的来分析,这些企业温度控制一般都在1600度以上,自己感觉这才是缩松产生的根本原因。铁水也有电炉配置较大,一炉铁水分3-6次出完,整个浇注过程要长达50-60分钟,有不进行预处理操作,铁水在1500度以上高温保持时间过长,结晶核心大大减少。这些问题在中小铸造工厂表现很突出,甚至个别大厂也存在如此问题。7 c4 R7 _3 ~0 d9 {6 H0 P5 M
    上述企业,缩松问题的解决,一般都是从浇冒口方面查找问题,企业经过多年生产,培养了自己的工艺技术人员,浇冒口工艺方面都有自己的特色。他们没有从熔炼温度方面控制,不注重铁水核心问题,伴随缩松缺陷,还经常出现渗碳体问题。) k2 \7 ^; d/ I1 m5 N- k
    关于球铁碳当量选择,控制的问题,我们常规还是选择较高碳当量,但是遇到难以解决的铸件缩松时,降低碳当量去试试,解决缩松是否有效,提供一个途径,我就是谈了已经成功的经历,供大家参考。具体操作,选择,希望大家多学习,讨论自己的经验。我们等待专家的报告文章吧,看看他是如何意见。
    9 C  X; ]% ]( t, q1 n. Z# [+ J+ r- ?周启明(周亘?)在现代铸铁杂志有一篇文章,谈解决球铁缩松方面的新观点,提出很好的意见,大家也可以看看。其文中谈到,在没有石墨漂浮和初生石墨析出前提下,尽可能提高碳量,降低硅含量,等等,使石墨化膨胀延迟一说,很有新意。" j5 p; [/ A1 r* q+ b9 M# z1 x
    上述文字写于去年,今年一月整理发在我的QQ日志里面,这次把照片也附上了,不知道照片产品工厂是否有意见。欢迎大家各抒己见!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-5-24 21:47:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-5-25 20:17 编辑 7 R9 n( [# t( y+ N! o

    + l; f7 h1 @9 g2 r回复 29# zjy95381
    ( z3 c# E7 p; s4 g* Q$ z  X1 x; u$ O# m- }7 w# X; v& H
    7 M+ T) @* z. p" @8 P
        完全同意.5 t. u( k; A! t
    楼主的贴子,基本是罗列.总结,目前已有的解决球墨铸铁铸件缩松理论几种论点.+ p( X& C. r# o! [( z5 N) K/ o
    对球铁的缩松问题的讨论基本有几种类型:. P' V& z  y& z9 @9 b7 e
    1:精典式讨论.如周继扬老师的球铁理论.
    7 e, w4 r" o( J1 f2:魏兵老师的均衡凝固理论.
    / ^! Z2 l2 q* S& O! r3:最近,由于上述理论解决问题的局限性,又有新的理论.如"防止球墨铸铁件缩孔、缩松方法的新进展."的论述.9 S2 p2 }& C/ ^( Q1 x3 D
    ......
    + u* u5 H2 K: c% x4 O% A: b% c因为这些理论,均为广义理论.属论理推导.如何取其精髓,为我所用:0 m3 S. N- V7 M; x. w
    1:做为我们现场铸造工艺人员.如果只陷入对上述理论.生吞活剥的使用这些理论.是达不到目的的.如何理解.应用这些理论.是很重要的.因为几种理论之间,有论理有相饽之处.也有为解释而解释的论理之处....
    $ e* F9 o) Z! _& G* Y6 L2:按自己对理论的理解,运用.总结.提高.才是真正解决球墨铸铁铸件缩松的根本之道.不要照本宣科.刻模式的应用,才能真正的解决球墨铸铁铸件缩松问题.
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    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-15 17:17:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 LICHH 于 2015-4-15 17:19 编辑 7 K+ e! n5 C9 k* \# H
    8 [! [& ~) u2 L0 h
    谢谢赵工的分享!好久没有看到你上线了,最近在忙什么呢!
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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-15 17:30:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-16 07:52 编辑 $ `: a" q% |& ^6 M+ X4 u" N

    / z% h9 B1 }2 B5 c- E! Z. {/ Z回复 2# LICHH
    : z7 a$ n, F- x# x% Z瞎忙啊。最近连续几炉使用冶金碳化硅配料,含量88-90%,加入量0.4-0.9%左右,硅,碳吸收均在90%以上。此吸收率供大家参考。
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    开心
    昨天 19:44
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-4-15 21:36:16 | 显示全部楼层
    回复 3# 铸冶艺人 9 D8 h7 n: K9 c+ y5 q2 T) b

    ( a" V+ O$ T5 P! i0 |9 P0 W& B( {' a" g- q1 ~) Y
        上海的展会,我光临了一下《百铸网》,还聊到了赵老师呢~
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    慵懒
    2017-12-17 09:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-15 21:40:52 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-2 15:49
  • 签到天数: 42 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 08:23:40 | 显示全部楼层
    学习了, 经验之谈。不过实践操作还需要实践,提供了新的解决问题的思路。
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    奋斗
    2024-9-25 09:51
  • 签到天数: 626 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-16 09:09:44 | 显示全部楼层
    怎么,刚才的6楼(刚刚看过)的帖子突然不见了?

    点评

    看你此贴。动拼西筹。没有新意,论理不清。前后相左。感到和你对贴没有意义。固而删贴。  发表于 2016-5-14 07:04
    他可能没有看清楚,或者没有考虑好,删除了。  发表于 2016-5-11 20:18
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-10-9 16:14
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-16 10:17:37 | 显示全部楼层
    拜读过不少关于缩松的文章,有提倡增加炉内硅量,减少孕育量;强化孕育的,也有说要预孕育,控制残Mg>0.025%的;也有说是要降低CE,减出WSi的;也有说用无冒口工艺解决,有点儿乱。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 11:41:53 | 显示全部楼层
    谢谢各位前辈的分享,我们一定会努力学习的,争取把这些经验用到平时的生产中去.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-16 13:25:25 | 显示全部楼层
    好贴一个!不要沉下去啦,多学习,多讨论,共分享……
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-16 14:11:18 | 显示全部楼层
    回复 10# 冰风浪人 2 D9 W. r( Y: J3 @. ]) t3 t$ |/ k
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-4-16 14:38:51 | 显示全部楼层
    回复 13# 铸冶艺人 0 p% B3 W( t8 B; B; g5 L

    . v1 t9 O. e$ D: y) Q0 h5 Y* B& o  S& H: ]! e' d4 m1 G. b& t5 e
        重新编辑一下吧,所有的图片都看不到哟~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-16 14:44:51 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠
    . t9 m; ?) M; N7 b" ?8 ~6 j3 Q! a7 k) s7 W
    陈工:麻烦您把此贴转到《铸造技术经验交流》去吧
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    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-16 19:34:59 | 显示全部楼层
    镧系球化剂对薄壁件的缩孔有明显的效果

    点评

    但是对壁厚大于30毫米以上的铸件,感觉不是太好,对厚大球铁铸件基本无益。  发表于 2016-5-11 20:20
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    2018-3-16 16:00
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-16 19:54:41 | 显示全部楼层
    比较赞同6楼的看法。4 m8 o/ R  o+ X  H# _& `0 q% O: k0 F
    资料上说,工业生产中,铸铁总是存在着初析奥氏体。个人认为初析奥氏体析出量过大,势必会阻碍补缩通道,因此应该适当提高的碳当量,降低初析奥氏体。
    8 \" K2 ]" `% K! B/ h! `理论上讲,高碳当量也存在问题,共晶石墨化异常厉害,型砂刚性不够也会造成缩孔缩松。, r- B* h8 W! M8 b& e0 J
    另外,既然工业生产中,铸铁总是存在着初析奥氏体,那么是否可以认为铸铁一般不容易达到过共晶,只能向共晶无限靠近。
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    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 21:47:19 | 显示全部楼层
    学习了 很好的东西!谢谢前辈的总结。
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    4 天前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-17 09:44:53 | 显示全部楼层
    谢谢赵工的辛勤劳动,以及总结的宝贵经验!
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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-20 12:43:21 | 显示全部楼层
    回复 7# 铸冶艺人
    0 s! E' C& \* z" ?2 P  R# k: ~- r4 ?8 X% d& o
    艺人不易。真♡感悟!有时候适当调整思路,确实会有奇效。
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