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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    2018-12-4 10:24
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12
    $ q0 p3 v# @$ w5 n! \1 R! l并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...
    8 a% B6 C0 c9 f' J8 s& U
    一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:13
    ' b/ Q: z0 e7 v$ f4 ?+ W3 n1 q$ O是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...

    6 Q) M/ \) l! d7 f* L6 k. b这也没什么.只不过大家给提个醒.8 Y  i) L  L. ]6 l2 X% B
    看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:30& F) ]0 r2 ^4 M6 t9 ^6 ?- y
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!
    3 f3 I9 l4 P5 r1 M7 q8 w- j
    * v7 `5 l) z) ^9 `$ W. w9 k讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...
    ( x$ o, L1 B2 d, [
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    . e2 _+ |" N+ o, a% @不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

      b! i) S4 {! @1 B% |. x/ i这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20
    7 W, ]* C# C# S1 W这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...

    # e( W, B+ F; T0 h! u IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    5 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层
    ; u; E% x1 j, o7 U0 M! \; l
    图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!4 C! T: m+ `9 M1 x8 F
    ) L6 |! b1 l$ r$ ~
    建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑
    0 d. K$ K  Y! Y% r: q' d0 i9 y" @3 D, A6 X' P) c" j# D. U

    6 X& W7 A/ f( \% n4 O但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.
    . P& ^& Q" k' q% O0 M! Q$ m  X
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑
    / f% q% b( q$ t" n& ]
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:141 f" @* ^& s) @
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    % F! Y! \3 v2 d6 M$ V2 c( e$ i2 I3 `- e8 b- }
    看图.
    , B1 ]  N  U) p如不对.给一个截件套的总尺寸图.
    $ g( N) ]) q/ K' }也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑
    ' B0 o7 c0 a5 @" I
    7 ]8 p8 H( b! ^8 s6 u拍几个铸套的实物图片吧.
    " n" x) g1 V' V- M& g! ~1 H" @
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     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑
    ; x' J. H7 q0 {6 E  b$ k# Y; e/ Q9 C

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:14
    / E3 _- y6 g4 H" F( G9 g/ l0 d拍几个铸套的实物图片吧.

    ; o8 _' a5 G: [  G
    5 x! Y5 r  f' W8 }9 s2 e
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    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑 ' t8 L! C% O: I. {0 t& P$ F& f5 k; Y
    ! K' }- s$ |& r& D6 Z& n; H  v
    . W8 E8 s, o5 L4 k7 N  \
    给下套的尺寸.8 k: @- e% Z  A" W$ z( }
    % r% u/ \+ `* e$ ^# ]3 F
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:11
    0 _" N' a6 r2 P/ Q$ Q9 q/ b$ _% E% D给下套的尺寸.
    ( u. d4 B- t, F/ C& V$ E. q$ w& I) ?6 f2 [# j# \+ {3 B
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...

    2 K0 ]) n3 p& F5 f1 d3 }) v外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:455 ]: a/ x0 x) M0 W: L
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...
    : {9 T: C; }# k) ^2 h% Y1 m- A* ^
    2 O- Y4 A( v2 C8 V. B
    那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.8 {$ ?; g( R0 l) W! a7 M* _7 Z+ N
    应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:55
    0 w4 z, Y. p! V5 D那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    + M. c. I6 O  A: y好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42
    - }7 A5 V, k9 ]& Z( [( L6 \这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...

    , t7 [; V* e. X  W% G2 j把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑   ]& w" D& D8 G  S9 l# }: w! }
    9 w$ `) F$ F- K" i) b+ r
    找一个黑斑严重的,发图片上来
    9 j. [: z& [; A/ |4 X0 x/ [) z: F4 _9 \: k
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑 , y6 E8 s' t' Y. Q: u& ]
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:17! J0 b" o, I  J( j0 q2 C" V
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...

    9 m( j+ J; k# Y: \7 z5 e
    ) N. i5 e$ y" c; R" Y环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑.  }/ h7 n# R* B' @
    1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多.4 [6 m+ a. n* y3 a
    2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:39
    3 o( B* b+ y% }+ `/ c环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----
    $ d+ ?$ K& ~3 ^- h; z( R4 b$ Y1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...

    : u! n4 R$ J* A0 @我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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