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楼主: 一郭到底

[求助] 缸体顶面分层,缩凹

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 10:21:11 | 显示全部楼层
    使用0.4%RECaBa 孕育剂.或现在的孕育剂,再加0.3%的稀土硅铁.软脱氧试一下.
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:31:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-8-11 10:04
    ' N( h. d1 f6 B  f) {* ]6 f总算找到了问题的真正原因,恭贺~6 C7 _: ~, A3 H3 Y1 k& o# \

    ( A0 o1 T6 z! Q0 L既然找到了问题所在,而且有无法改变(指用这种废钢)的话,可以借助 ...

    - K4 |( ]7 D* M# [* R, q万分感谢
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:36:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-11 10:21
    * d! M, P/ d) h* r2 s9 h6 e使用0.4%RECaBa 孕育剂.或现在的孕育剂,再加0.3%的稀土硅铁.软脱氧试一下.
    9 W5 s; ^# V$ b- N& ]
    恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-11 10:40:00 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:36
    / K5 }  m2 |+ R& d; D$ u恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
    " |# K; e5 G- K4 T
    因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅
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    2017-8-9 08:23
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-8-11 10:57:49 | 显示全部楼层
    废钢原材料有没有发生变化?注意一下废钢的锰含量# P5 k/ |+ N6 ?/ ?- T9 {) E$ A( ^* ?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 11:21:07 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:36
    7 m& D  R. G$ e* t0 K$ H恩  0.3稀土硅铁 当做孕育剂?还是要出炉的时候加?
    . B! V( P% q. N2 L/ y" d
    $ a( i+ u) j! z( L) O9 [
    不。孕育剂和原来一样加。用稀土硅铁来脱氧。因为你的铁水是在锰。硅都存在定量后出现的氧的略过饱和。再调整硅。锰就没意义了.和硅.锰对铸钢的沉淀脱氧不同.- n" E% S4 w+ o, ]
    出炉前加.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-11 11:27 编辑 3 X& W/ L' B4 ^: U2 e
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:40
    : Z/ f5 x' k# L- D" B: P/ T1 q因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅

    * ~7 l& Z* q( e* T8 D$ M3 s" X* D2 O
    ' |% g+ h: Q* Y- F" e% f( x; O. x' r加碳化硅吧.这样在熔化过程中都会有脱氧的过程.加锰.量不好掌握.因你钢料带入的氧是有量有度的.碳化硅作用柔和.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-11 11:45:52 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-11 10:40
    , P& C" r" {0 F9 V8 j: a" P因为老板觉得稀土硅太贵了,现在措施就是最后加硅铁锰铁 碳化硅
    ! |4 b! C1 w7 z# ~& z! Y. r) K; z
    不建议最后加锰铁,锰铁还是在加料的时候加,这样有利于使用增碳剂碳的吸收。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 13:30:36 | 显示全部楼层
    继续学习了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-11 15:24:24 | 显示全部楼层
    恭喜找到原因,我原来工作单位用的攀钢汽车冲压板打包料多,攀钢料汽车板深冲板铝脱氧用铝多,攀钢铁矿含钛,因此这两个元素超标,另外我们缸体缸盖都用的稀土硅钡孕育剂,这种孕育工艺从原重庆红岩机器厂(老铸造工程师)带来,我们熔炼一直用电炉,铁水氧化少见
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-11 20:42:37 | 显示全部楼层
    归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-11 21:07:05 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-8-11 20:42+ E" R* ^6 o5 i1 L
    归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的 ...
    8 W5 z! V; j) k& z$ R0 G
    工艺的量化管理、生产的过程管控,非常重要,然而,真正重视且做到了又有多少,除了一些外资企业和知名内资企业。
    / Y+ e: V3 G4 a9 w0 r
    0 V  `, l& D2 \7 O正因为铸造的环节多、工序繁琐、变数大,所以管理和控制更为重要,真正做到了,想让其出现异常都困难~
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-8-12 09:09:30 | 显示全部楼层
    xuwu531 发表于 2017-8-11 15:24; T3 N9 {+ p, P5 D- [# C: S
    恭喜找到原因,我原来工作单位用的攀钢汽车冲压板打包料多,攀钢料汽车板深冲板铝脱氧用铝多,攀钢铁矿含钛 ...
    9 |5 j5 G9 Q6 i" e: t
    原材料出问题  真心经验不够。谢谢大家关心
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     楼主| 发表于 2017-8-12 09:12:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-11 11:24
    % G- b0 e& B) M' x# Q7 M* k; N加碳化硅吧.这样在熔化过程中都会有脱氧的过程.加锰.量不好掌握.因你钢料带入的氧是有量有度的.碳化硅作 ...
    2 h8 J) Y6 B6 X: l
    委外检测H0.0014 O0.04 N 0.0084 sb0.017 Ti0.026 V 0.015 Zn 0.0077  
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     楼主| 发表于 2017-8-12 09:13:39 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-8-11 20:42; F) J# L. u* |! v# {% E
    归根到底就是对包括原材料在内的各种细节控制,这种管理真得像汽车行业学习,好多体系都是从他们衍生过来的 ...

    2 B: g. \* F& [: B$ K. H真正做到的 相信质量应该都行。 可惜的小单位一般都很难
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-8-12 10:47:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-12 09:12% ?8 q- \9 V4 S4 K, `, @$ S
    委外检测H0.0014 O0.04 N 0.0084 sb0.017 Ti0.026 V 0.015 Zn 0.0077
    8 r1 l0 x' L6 [' ~7 J# ]) {& ?
    这都不会影响液态流动性.
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     楼主| 发表于 2017-8-12 10:54:06 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-8-12 10:47
    . H% }, @, g4 W6 s/ |这都不会影响液态流动性.
    : Y8 s) t8 ]9 N% [/ l
    氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?

    点评

    400PPM?  发表于 2017-8-12 14:30
    氧:0.04?  发表于 2017-8-12 14:30
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    发表于 2017-8-12 11:30:13 | 显示全部楼层
    一郭到底 发表于 2017-8-12 10:54# ~8 }/ a9 O: T6 C
    氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?
    2 }  G" ~4 q' K
    氧化后的铁水流动性变差是众所周知的。
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    发表于 2017-8-12 14:45:33 | 显示全部楼层

    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-12 15:30 编辑
    & ~7 x& P( Z( m
    一郭到底 发表于 2017-8-12 10:54
    # d! ?( |5 }- l/ L! N. h氧含量这么高  有氧化 氧化后铁水流动性变差?

    , g: h0 r2 u; ?6 B5 |. c  z: l+ t
    4 ]: n# d" o& u对,会变差.钢水中的溶解氧主要是以FeO状态存在.其熔点为1370左右.在铸铁的浇注温度下及过程中,会以微杂质状态存在.并会形成其他氧化夹杂.有如固体质点在液体中.增加液体粘稠度,
    8 _+ e9 r- [0 \6 [! G( [
    ' M8 X; V# g7 E! l0 Z致于多少PPM量会影响流动性.没有数据考究.待查吧.给你结果.0 J0 ~+ _3 f. E4 T. K+ ^( C& @' ], U
    按常识,400PPM量应当会影响.
    / g. f/ ^2 {! a$ Z* X
    5 N$ y. h8 }/ a3 o3 @: [6 x钢中应当在50PPM左右为好.
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    发表于 2017-8-12 15:49:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-8-12 18:11 编辑   J: P' ^1 k( X& ]

    ) X+ O- N4 F! o( i; U8 \/ Z2 e刚才查到氧在铸铁液中的饱和量.为20-30PPM.这样看来.400PM就有点高了.
    ; h( V+ k8 n' e! W铁水氧化的倾向性比较大.铁水氧化降低铁水的流动性.
    $ V5 L% \3 S  V& f. A( w: o如果是FeO的作用.应当有气孔伴生.这是原理性的结论.
    , o; h2 [3 O- S6 [最好侵蚀个试块.看一下.
    1 C( o7 m( r! N$ U& i: d最后再下结论.因,你要持续生产.最好给它有最后判决的多项依据.8 l5 _0 L1 A; _) g2 i* ]* k
      m& t- d. s0 S! G0 t$ w, X7 x
    也就是说.FeO的影响.必需要有伴生气孔做佐证(哪怕很小).才能判定其影响了流动性.
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