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[原创] 聊一聊自己工作中解决的问题吧!

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    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-8-25 22:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 RT-FLEX 于 2012-8-25 22:27 编辑

    聊一聊自己工作中解决的问题吧!
    铸造新人可以发表一下自己第一次解决的问题。
    铸造专家们发表一下自己认为最骄傲的一件事。期待!

    规则:每楼发表一个,讨论、回复请使用“帖内回复”功能。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2012-8-25 22:26:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 RT-FLEX 于 2012-8-25 22:28 编辑

    一楼自己抛砖引玉:
    有一段时间,我们厂灰铸铁件普遍硬度很高,加工困难,严重的时候影响了产品的交期。
    大家纷纷讨论、分析原因,大体有几种意见:
    1、CE值低。
    2、混入合金元素、原材料合金元素含量高,累积量高。
    3、气温低,冷却速度的影响。
    但是针对以上的分析,采取了好多措施,都没有明显改善。
    经过我的观察,问题出在了孕育环节。
    我们的炉前孕育工很听话啊,严格按照炉前热分析仪的Si含量控制孕育量,不敢超出一点。
    后来我问他,他说这是炉长的要求,以前因为孕育多了没少挨踢。
    问题就出在炉前分析仪上,分析出的结果比实际值高很多,那么还以这个数据为准计算出的孕育量就很低了。
    于是我就纠正了孕育工艺,确定孕育量要考虑量方面,首先必须保证孕育量0.4%以上,其次再是铁水的终硅量。然后对热分析仪马上进行了校准。之后的铸件硬度就正常了。
    我想说的是,现场能够严格执行工艺标准是好,但作为工艺制定者,一定要考虑周全,考虑到意外情况的发生。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2012-8-26 13:34:58 | 显示全部楼层
    “我们的炉前孕育工很听话啊,严格按照炉前热分析仪的Si含量控制孕育量,不敢超出一点”证明你们公司的熔炼工就是一个操作工(没有技能)是一个不好的迹象,熔炼过程中的变化不是一成不变的,炉料的不一致性导致孕育处理要根据炉前三角试块的白口宽度调整,配料计算就是一个加减剩除(而目前的电脑的应用更变得没有什么技能了),私企中小型铸造普片存在技能员工。
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    2017-8-12 19:06
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2012-9-1 01:20:32 | 显示全部楼层
    1986年,球铁车间主任通知我,工厂一点生铁也没有了,有一些废钢,供应商要求我们试用的低硅球化剂。球铁生产怎么办?
    我拿粉笔、手锤,到流铁堆标记球铁的流铁块。通知备料主管,气割以后送到车间,生产球铁铸件。
    使用废钢适当降低含硅量,留出球化、孕育的增硅量,控制碳当量。试生产。结论很快得出来,金相1-2级球化率,性能符合标准要求。决定,投入正常生产。这就是有别于高碳低硅型球铁的方式。1994年,极为偶然的机会,与北京钢铁学院教授交谈,他极为自豪,告诉我,他们有某某教授在组织科技攻关,降低含碳量的球铁。也就是相当后来GB1348附录里的QT500-10。我和同事偷笑。
    由于降低含碳量,势必提高含硅量,就存在技术理念,实践操作技术问题,否则明显呈现硅脆。我们的非高碳低硅球铁,无论完全铁素体,还是完全珠光体,经受南极科考的推土机实装考验。没有出现问题,保证5上南极的殊荣。(厦工装载机6上南极)。

    该用户从未签到

    发表于 2012-9-6 23:23:42 | 显示全部楼层
    我曾用一台三吨冲天炉和两个一吨电炉双联干过一件毛重4.5吨厚大球铁件,球化二级,沒有石墨漂浮沒有球化衰退,各位如果你们厂只有一台三吨冲天炉和两台一吨电炉将如何干4.5吨的厚大球铁件呢?
  • TA的每日心情

    2024-10-1 08:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-9-9 11:26:02 | 显示全部楼层
    可锻铸铁路过

    该用户从未签到

    发表于 2012-9-19 16:02:21 | 显示全部楼层
    目前没有什么成就可以拿出来。
    不过各位前辈勇于探索,敢打敢拼的精神值得我们新人学习。

    该用户从未签到

    发表于 2012-9-28 11:54:16 | 显示全部楼层
    我司是用500KG的电频炉最近在生产球墨铸铁的时候出现了球化蠕虫。要不就是球化只能达到84%左右。《正常的合格要求是86%以上》
    我们用的是球化室过铁水的。请问一下为什么会出现蠕虫。

    我们一炉是4包铁水,每包120KG左右。
    试块合金是:C:3.90--3.95 SI:1.60--1.80  S:在0.020以下。   球化剂加入是每包1400g 孕育是:950g  温度在1530出炉。  然而最近老是球化做不上去。请分析一下 谢谢。

    该用户从未签到

    发表于 2012-9-29 07:59:56 | 显示全部楼层
    解决消失模筒状铸件的泡沫渣,和增碳问题。
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    前天 18:34
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-10-9 10:02:19 | 显示全部楼层
    回复 3# xiayaxi
    本不该另起一楼的,但是帖内回复有字数限制
    仪器的出现,配料等难度大大降低,不需要有太多的技术,毕竟现在愿意干铸造的人有限,待遇不高,工作环境差。
    至于三角试片这样的东西应用起来没有仪器的数据方便,树脂砂造型的三角试片无法测量白口宽度,我在的企业三角试片用的不多,完全靠光谱来控制成分
    以前工人要经历3年的学徒工,如今最多一年,短的的就3个月,技能水平不再一个档次。越往后越难找愿意干铸造的人了,不少都是靠待遇吸引来的,经验难以传承,只有靠技术手段来弥补了
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    开心
    2017-10-27 11:49
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2012-10-23 15:58:08 | 显示全部楼层
    回复 10# 铸造小猫


        现在好点的企业,炉前分析、光谱等仪器都上了,一切都靠仪器有时是不行的。老的三角试块还是要看的。使用仪器存在一个校准的问题。很多企业只管使用而不注重仪器的校准,有时会出很多问题而且查不出原因。
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    前天 18:34
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-10-23 19:46:49 | 显示全部楼层
    回复 11# hstg
    三角试片用树脂砂造型看不了白口宽度,悲剧。没法定量分析
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    开心
    2024-7-26 07:25
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-1-13 20:22:43 | 显示全部楼层
    回复 12# 铸造小猫


        流程也很重要
  • TA的每日心情
    开心
    2015-12-3 11:39
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-1-21 22:55:08 | 显示全部楼层
    我曾采用铁芯覆砂(覆膜砂)工艺解决了供克莱斯勒牧马人车型转向器壳体缩松的问题,产品缩松情况到现在一直没有发生!

    该用户从未签到

    发表于 2013-1-22 14:34:48 | 显示全部楼层
    我是新人,现在最主要的是学习!
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    2024-11-11 08:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2013-1-29 21:29:47 | 显示全部楼层
    新人学习哇~~
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2013-2-1 15:30:12 | 显示全部楼层
    回复 8# CC1986


        但是,你说的问题,我有疑问:
    1、球化率我们都是人工按图谱鉴定的,球化率84%与86%是无法区分的,您的数据是如何得来?
    2、球化剂加入量1400g/500kg,孕育剂950g/500kg,数据是否有误!
    3、试块合金,是指原铁水成分吗?
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    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-4-26 15:17:05 | 显示全部楼层
    没有值得骄傲的事情,只能忙忙碌碌一生了。
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