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[求助] 产品凸台缩孔

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  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-16 10:39
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 13:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 yexd191 于 2014-11-9 13:25 编辑 ) n% C) B6 |  n7 _& z6 c
    , V% r) ^, r" t9 F2 Y
    QT450-10的汽车制动支架,一圈上有4个凸台,80%以上产品凸台钻孔后都有缩孔。粘土砂和覆膜砂壳型都在做,缩孔一直解决不了。大家帮忙想想办法怎么解决。
    6 R  u: p& T' s/ O内部缩孔图片: 缩孔.jpg
    . [/ x6 W# T; A) i' ]
    ' d# O6 k4 X% q* u/ \- _2 W平浇时四个凸台都有缩孔: 平浇.jpg
    0 u6 |2 g4 h0 N4 g, G' P0 L0 k6 x5 g) t) d; O8 |& @: u
    竖浇时下面两个凸台有缩孔: 竖浇.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-3 10:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 22:30:53 | 显示全部楼层
    1.该件是中小铸件,需要补缩。重量,主要壁厚楼主给清楚了更好。4 D( ~( _, h+ z* N3 L0 p
    2.四个凸台部位作为孤立热节,仅依靠石墨化膨胀是不能完全消除缩松的,因为该件的石墨化能力有限,最大壁厚可能限制着CE的进一步提高。
    , E3 H7 f, {9 i0 ~3.铸件的结构限制了边冒口补缩通道畅通。
    . t8 n( _, G/ R. G$ F3 F6 C4.在粘土砂上应该以平衡该四个凸台的热量分布为主,凸台中心下部放置冷铁-确保加工孔无缩孔。  D* ^- A2 T0 J1 \- n; t6 P
    5.在4中如果需要更严格的要求:无缩松,两个凸台之间放置发热冒口补缩。9 }! J5 G5 V: Z% W
    6.铁模覆砂的,首先化学成分CE量尤其C可以适当提高,浇注温度稍降低点,在四个凸台处减薄覆砂层的厚度,是覆砂层的厚度大约是一般铸件覆砂层厚度的1/3到1/2-发挥铁模的激冷作用,平衡铸件热量分布的功效。4 q" p, m. E1 L0 K! L
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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-13 13:57:43 | 显示全部楼层
    冒口未必能够根治,尤其是冷冒口,当浇注温度波动时还会出现。铸出孔是个办法,最好使用铬铁矿砂做芯子,未必能够解决彻底;冷铁还是比较稳妥,但生产线上放冷铁比较麻烦,会影响效率;可以在模具缩松位置上放置定位销,圆柱型冷铁钻透孔定位。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-11-9 13:43:10 | 显示全部楼层
    树浇下面的两个孔应该是补缩距离不够所致,平浇4个凸台都缺乏补缩。增加冒口吧- _" {0 G% i1 R3 o' P$ Z1 J  u
    这个类似的东西我以前做过精铸的,但是材质是合金钢的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-11-9 14:35:03 | 显示全部楼层
    回复 1# yexd191
    $ \7 A% @6 ?+ o
    5 x2 ]8 h. [( j9 Y6 q4 B如二楼所说,补缩不足,不知你的工艺怎么设计的,能简单说明一下吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-9 19:27:16 | 显示全部楼层
    优化下浇冒系统,适当提高下C含量
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-3 10:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2014-11-9 22:13:58 | 显示全部楼层
    制动支架作为安全件,缩松应该是不允许的
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-11-10 22:05:14 | 显示全部楼层
    潮模砂加冒口,覆膜砂尽量把加工孔铸出来
  • TA的每日心情

    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2014-11-13 13:27:45 | 显示全部楼层
    楼主貌似是垂直线做的吧,工艺图看看。。。

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-15 11:35:31 | 显示全部楼层
    一个凸台放一块冷铁,钢板圆块即可,也可以调整CE值,冷铁见效最快。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-11-15 12:33:54 | 显示全部楼层
    冷冒口是什么,冒口与冷铁究竟哪个效果更好呢

    该用户从未签到

    发表于 2014-11-15 14:06:25 | 显示全部楼层
    如果只是要求加工不出来,缩孔缺陷。可以考虑下芯子。加工量一侧留2mm。3 t1 K6 W: M* T% s
    如果彻底解决,冷铁吧。。大小和你的凸台直径一样即可。' H+ ~% k4 Q* @% ]3 G, M

    - X8 p/ A0 K+ c8 V& \4 i$ g! x; R垂直分型的话,操作很麻烦。

    该用户从未签到

    发表于 2014-12-2 09:36:45 | 显示全部楼层
    个人感觉:浇口下方是个大孔,钢水补缩通道不畅。
    ( ]0 X' A5 `5 H( X* r孤立热节补缩问题要解决,需要调整浇口位置或者铸出孔(留出加工量)减少凸台部位孤立热节。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 10:09:59 | 显示全部楼层
    之前做过类似的制动蹄,只是没有上面4个凸台。因为属于孤立热节,加冒口没有办法根除,最有效的办法就是加冷铁。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-3 09:14:15 | 显示全部楼层
    凸台中心下部放置冷铁吧
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-3 09:25:56 | 显示全部楼层
    是否考虑在模具凸台处做出预留孔,可按加工尺寸做的稍小点,仅供参考
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-24 11:40
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-3 10:53:51 | 显示全部楼层
    落一个铁芯子在孔内
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-3 12:16:20 | 显示全部楼层
    我有个建议,比较牢靠吧,在4个台处钻上孔,留出孔的加工量,下内冷铁,可保成功。加圆外冷铁也不见得能保证,冒口补缩需要计算好冒口颈,否则没有效果甚至出现反作用。望试下。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-3 12:25:04 | 显示全部楼层
    回复 18# 光辉铸造 # X3 F+ t$ f1 v6 _% w0 J

    . O  H, g1 m) l4 Y+ A0 f; [8 ]若仅要求加工孔无问题,该方法不错,效果明显。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-6-21 13:23
  • 签到天数: 1280 天

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-12-12 16:00:56 | 显示全部楼层
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