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[求助] 解决产品UT探伤问题

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  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-1 18:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位前辈、同仁:
    4 C& _/ L, V: D& y" r3 p# e/ W  _% a如图为本人最近接手的一个小产品,材质为QT400-15,单件只有50kg,按一箱4件生产,附造型图片应能看出工艺。客户要求全身UT探伤,合格后再送样件做RT检测!# e3 F& o! K$ r
    第一批样件制作两箱(8件)第一箱浇注温度1350,第二箱浇注温度1330。开箱清理后探伤显示靠近內浇口(厚大圆环)处有缺陷,经切开后证实是缩松(孔),仅有一件符合探伤标准。
    4 o  d6 h. d1 C第二批样件投入时做了小的工艺调整,在下箱(圆环下部)放了冷铁,另有一箱专门从外圆开设内浇道,内圆内浇道用型砂填补。并加强了型砂紧实度,合箱前对型腔进行天然气烘烤,浇注温度也进行了调整,第一箱1335,第二箱1327,第三箱1318。探伤结果仍不乐观,而且探伤显示的缺陷有集中的趋势,位置也无明显规律(有在冷铁之间间隙,也有在冷铁上方,有在內浇口附近,也有在相隔较远位置;有一箱4件产品有5处集中缺陷,分布在4个不同位置!),但都在铸件上表层以下40mm范围内,据探伤人员分析此次缺陷显示应为气或渣造成。6 q1 i( E& l1 F- n$ u0 w7 P
    现今该如何解决此问题,望各位前辈、大神支支招。
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  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 19:54:05 | 显示全部楼层
    各位大神,小弟我在线等啊,麻烦看到的各位给个意见撒
  • TA的每日心情
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 21:21:49 | 显示全部楼层
    建议增加过滤片,这样可以减少气和渣,提高铁水质量。; q! h3 ^4 I$ g
    另外探伤显示是一回事,有没有解剖确认?
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    郁闷
    2016-9-28 12:36
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-1 21:33:11 | 显示全部楼层
    没看到缺陷的照片,不好评论。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-1 22:42:48 | 显示全部楼层
    回复 4# 勤劳小猪
    + l/ G/ L! N* \/ q* K8 q# r5 D) n+ y7 B

    / u, O" r1 _7 Q; N/ B    楼主是UT探测出来的
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:30:48 | 显示全部楼层
    是不是冷铁没处理好?冷铁处理不好也容易造成气孔
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:31:09 | 显示全部楼层
    回复 3# fbi-2008
      s: K' h3 |  N: A3 d/ u  J# m7 i6 X6 ]
    ( ~! ^% @+ L& S. ~% S! g, {
        选了最严重的两件,从缺陷位置切开,确实有缩松
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-1 23:32:42 | 显示全部楼层
    回复 6# 四海人士
    * g/ \; f4 `0 B$ Y: y- m/ f
    ( m% S( o0 o+ W5 _- S1 P3 {% r5 O( x8 W$ ]/ G9 r8 K
        冷铁用之前都是抛丸处理过的,而且用了冷铁之后只是让缺陷转移、集中了,并没有消除
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    开心
    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2014-12-1 23:39:04 | 显示全部楼层
    从砂型图片看,没看到外大圆处有冒口
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-6 08:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2014-12-2 08:30:09 | 显示全部楼层
    个人建议,能否把横浇道及内浇道放在下箱,内浇道做成鸭嘴状。再就是你的冷铁是什么材料的,是石墨冷铁还是铸铁块冷铁,用这两种冷铁前都的必须进行烘烤,并且保证冷铁部位的涂料全部烘干,建议冷铁出刷一遍调质的清一点的涂料,保证浇注后冷铁不粘铸件上就可以。在厚大的部位按照比例增设几个冒口,自己感觉出气片没有补缩效果,在就是在浇注时,铁水上来后稍微一停,在补浇一下。希望对你的铸件有所帮助。
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    开心
    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2014-12-2 08:32:46 | 显示全部楼层
    我曾经做过1个 :
    + b& e3 d6 J$ C% t
    + h' Q! T9 r- h  A! m材质 450-15QT,尺寸 外径780,内径460,高度64的铸件。, h% ]( }) g9 R
    . R% N0 R$ U0 v: f( w$ h5 A
    开始的时候,试验2次均没有达到UT合格,机械加工也是缩孔缩松连连,惨不忍睹。
    . i. t$ Y+ M9 l  g/ T0 v" u" ^% p4 ]) p# y5 G+ l
    第3次的工艺是,冒口直径100,冒口颈20 高度20,共4个均布。浇口2个20*8随意放在外边缘。冒口之间放冷铁。浇注后发现30*10的缩松区1个,10*5的缩松区2个。
    . x! }" n6 c& g& q) L, o# U# G1 B
    第4次工艺是:4个冒口变为6个,其他不变。试验结果 OK,没有发现任何缺陷,UT 是0级。
    8 _$ e% W2 _# W& e8 R4 S2 z1 f6 O2 [$ p7 i1 X1 g
    造型工艺: 树脂砂工艺
    % Q* m" v" |  Q: g" G9 S+ H: ], y; f" }8 P+ J! w. T
    问题讨论:! u& j! _: g9 n9 k. H
    ! U9 I  J$ q4 b
    1. 如果是钢件,则冷铁不能消除缩孔,只能改变缩孔的位置。球铁件介于钢件和灰铁之间,完全用自膨胀理论,不知道是否行得通,我没有这方面的经验。' \! M* W- }! O8 q0 r
      B1 {5 ], g- u6 E3 r/ w
    2. 气孔夹渣的概率,比较低。' Y& Q$ T) \0 f. r- ~
    - |8 s! O# J" r7 W
    3. 建议先将缩孔消除。
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    无聊
    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 09:13:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 zzliug 于 2014-12-2 09:14 编辑 + C  k; l9 s5 P' S* h: i( c

    9 U! J& z& V: f8 V; I  p回复 10# 泰山铸造 9 p. n' a! n; }& q

    * |, G  z3 u& G! O5 ?3 q
    # m5 `+ _  d$ m   冷铁是铸铁冷铁,使用之前抛丸除锈,此次试验刷完涂料后也是烘烤了的; 这个产品厚大部位高度是65,径向厚度自有35(分型面处40),当时没想过需要用冒口补缩。产品本身就不重,再加上冒口的话出品率就很低了;我们厂浇注球铁产品都是要补浇的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2014-12-2 12:25:18 | 显示全部楼层
    浇注工艺需要细化。如果不使用冒口,浇注温度要低、快速充型,横浇道、内浇道的截面尺寸大小如何确定、计算?浇注后铸件需要液体铁水补缩,内浇口(薄)冻结太早了,不缩量不够,内部缩松缩孔是必然的。
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    2016-12-8 10:50
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2014-12-2 15:08:49 | 显示全部楼层
    回复 13# zhaoyangyang
    2 [) c! u& J' a) v0 x% P6 Y# o5 D
    5 \- h( w- {2 }9 j6 l8 u! V4 f7 h' U: u+ Y* Q! y, f
        浇注温度从1350-1310都试过了,浇注时间也只有12s左右,浇注系统是按半封闭式设计。第一次探伤缺陷位置相对有规律,所以以为是内圈横浇道热影响造成的,所以第二次试验把内浇道开在了外圆,结果还是很惨,应该还是补缩量不够的原因。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-2 17:50:43 | 显示全部楼层
    实在不行用个小的发热冒口吧
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    无聊
    2018-3-18 12:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 07:37:21 | 显示全部楼层
    这种结构的件用无冒口工艺,你们真胆大。冷铁间间隙放小,加强工艺的补缩,应该是没问题的
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    开心
    2022-11-8 22:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-3 08:37:46 | 显示全部楼层
    回复 1# zzliug
      n% W; U* V' D+ N% m3 ]这种件,建议用顶冒口,发热的,大概用3个吧(直径80的),外圆多道薄片入水,可以一试,树脂砂造型很方便
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2014-12-9 08:08:10 | 显示全部楼层
    怎么样了,有没有新的进展?
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    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2014-12-9 08:37:08 | 显示全部楼层
    有结果的话可否拿出来一起分享。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-20 13:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-3 10:04:55 | 显示全部楼层
    非常好的实践,有同感
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