TA的每日心情 | 奋斗 2022-10-9 16:14 |
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本帖最后由 冰风浪人 于 2015-4-20 22:03 编辑
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1 \& `$ E( M* B" J近来生意不好做,客户产品材质要求从QT450-10 升级到 QT500-10 ,没有有效的设备进行分析控制,也没有加合金,% X2 ^* m! `# c3 z8 l) _
产品性能基本上能达到,客户自己拿去检验的。但就是反映说硬度只有HB160左右,要求硬度要达到HB200左右,同时
' o5 Z$ [- B# }/ y7 O( Q% Y& f1 ^必须保证延伸达到要求,曾经考虑过用分段式正花或是不完全奥氏体化正火来达到,但考虑到成本被放弃了,这个月弄
3 p5 d ?" R% d: X& m了点Sn99.3Cu0.7的锡线,所以尝试调整工艺, p, |% b& C# ]6 D, X
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盖包冲入法球化,FeSiMg6ce2 1.1%包内球化剂上压SiBaCa0.35%作包内孕育,对面坑放了SiBaCa0.2%作预处理,在二次倒+ b" e F: W9 R& o/ ~! g7 ~) a
包孕育时用SiBaCa0.2% + 0.1%65Mn + 0.015%Sn99.3Cu0.7锡线作复合孕育以提升和稳定珠光体量借以增加强度和硬度。
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成分估计(没检测手段)C3.65% Si2.2% Mn0.4% p<0.02% S<0.02%,用的是废钢+回炉料5:5增碳8 E% M0 m1 a9 C' k: d
工艺,出铁1520,球化完后1420~1430,分三小包浇注,每包100Kg,降温40每包,末包温度较低。1 x* \0 v2 Q7 J
$ @* P% L% M3 ~8 j. m2 O4 b Z做出来的产品打硬度在190+,但是据车床工序反应伤刀,有打火花现像,开始以为是硬度偏高,但后来想起曾看过的某篇文章
2 \3 _. [% m: }, G! q, i7 j. W介绍,球墨铸铁在HB170-230硬度在没有渗碳体、白口、组织均匀的前提下是最理想的切削加工硬度,所认为了具体分析是- `$ f& p4 N$ ?1 e
什么原因,亲自上阵拿一个产品做了精车,在较佳的粗糙度及光洁度下观察产品,发现如下图:
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A面
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A面,行星架花键齿面,壁厚20~30mm
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B面2
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B面,壁厚10~15mm* _! V" w, b$ f ~2 O# k! t! D0 I
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B面1
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B面,壁厚10~15mm,闪光灯下纹路清晰。9 t9 v/ Y- l; K; B; K) K: j) M/ P4 q
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局部放大
( e. c9 \+ w) ~缺陷位置局部放大图. B% |2 }8 s1 {% ?
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如图示能看到非常明显的脉状纹路,这是毛坯车开>5mm后精车看到的,请教各位专家,这是何种缺陷,主要成因和预防措施是什么?! ~" k$ Z3 }2 O" O& Q$ h, `' m
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补充细节:有脉纹的地方是与热补缩冒口的接合处,会不会是石墨畸变引起的灰斑缺陷? |
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