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[求助] 请教各位看下是何种粘沙,望各位赐教

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-8-2 17:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    ]潮模砂车间主要生产桥壳产品,近段时间生产砂铁比较小的活(原来只生产桥壳),如轴承座、支架、轮毂等产品发现粘沙现象,开始含泥量控制在12至12.5;灼减在4-4.5左右。现在调整到含泥量13-14,灼减4.5-5左右,粘沙并没有好转,这期间桥壳一直未发现有粘沙现象,车间白班干砂铁比小的活,夜班全是桥壳9 ^. v# N/ T9 F0 J5 C4 S

    : s! [# H2 R7 r; n; z1 |: d% |" }粘沙位置总在下箱立面位置,上箱不粘,粘沙可用手指扣掉,砂型硬度没有任何问题(静压造型),喷涂基本上都是过量喷的(未发现起皮现象)7 m8 b" v+ m' \' |" d- j

    $ \" u: E/ @+ G' o' ~0 a砂处理旧沙AFS大约50吧,50目沙子在38-40%左右,浇注温度都是1380左右
    4 K: U0 @- }0 i- f6 b

    * Q+ q. U' E7 z% B) ?- d+ b$ |- O: P  B
    这是图片涉及保密我就发几张铸件近照,还有一个试块的图片,他们粘沙的位置特点就是下箱立面靠近下箱底部的位置, T' D# w- l' m9 `' ]5 R* `

    ( z$ N, H- Y# M* ?请各位同仁不惜赐教、踊跃发言、批评指正,这是何种粘沙,跟砂处理那一项参数相关度高
    8 L$ }4 ^! y  S* l$ {小弟先谢了 IMG_1002.JPG 9 A- \, E: |- I! I4 ?

    6 Y4 b& E+ S# M* x7 I) H/ ~
    7 F) h1 j# Q5 K" g/ d2 s0 I: V$ o* ?$ H# I3 l; ^' }- f

    # a* \3 a7 `2 X% I: [
    / c, \' ~$ I  c# ^2 k# ~5 y
    IMG_1003.JPG
    IMG_1012.JPG
    IMG_1013.JPG
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-3 07:37:43 | 显示全部楼层
    将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致使型砂的耐火度变小。2,造型机的紧实力度没有改变;3 ,此粘砂属于机械粘砂;
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-3 09:42:26 | 显示全部楼层
    拉斯特 发表于 2016-8-3 07:37
    ) @- V: v0 U0 w: D& E$ l将粘砂部位的砂型紧实度和不粘砂部位进行对比试验看看;因为:1.你们将含泥量提高了,而酌减量也提高了,致 ...
    . J# \# H, y9 j0 z* V
    恩,既然是机械粘砂,灼减提高了应该会好很多才对,含泥量提高之前也干过这些产品,也是粘砂,应该要改善,所以提高了含泥量和灼减,效果不明显! v0 |$ _9 V! T4 Y! m( I/ Y
    下一步想从型砂粒度下手改进下
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 12:03:33 | 显示全部楼层
    建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没
    . ^" @4 d/ h3 Y. B大件没有而小件有的话又都是在下箱  可以考虑下 静压力是否过大
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2016-8-4 12:13:08 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-4 12:03
    ; j  @+ ]5 Z4 D" w4 {. g建议  含泥量 :11-12   AFS:55-58    另外你的CB值是多少   粘砂和不粘砂部分的砂模硬度有差别没/ n0 V8 h9 G, m2 P* B
    大件没 ...

    ) }  M* s  Q# |6 f你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型基本全是砂子,我们也考虑过可能跟气有关,下型压力不做改变,上型只要满足平面立面硬度要降低。同时在调整型砂粒度AFS
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    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-8-4 15:33:10 | 显示全部楼层
    降低含泥量和使用好一些的煤粉
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:29 | 显示全部楼层
    砂型硬度多少?旧砂水分多少?型砂水分和紧实率又是多少?0 [. m) y; _( I4 I, \
    估计是旧砂水分过低,大量膨润土及煤粉被除尘机抽走,导致型砂强度上不去。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-4 16:36:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 chp01861 于 2016-8-4 16:57 编辑
    & P$ D2 L9 `4 M0 M2 z+ O$ e) u: `0 Y* X1 L9 f
    重复了,删除
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-5 16:34:41 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-4 12:134 g9 L8 g0 v8 ^( p
    你说的静压力是指的造型压力吧,我车间压力确实高,这几个小活的工艺基本轮廓都在下型,并且有砂芯,上型 ...
    9 K) e5 B" R& _! |" l0 J
    不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高些  你可以试下降低上型的砂箱高度
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-6 15:43:45 | 显示全部楼层
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:44:21 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2016-8-5 16:34
    3 V( n9 a' F- I' J9 m( ^- `不是造型的压力参数   我习惯说静压力了  别的好像也有叫压力头什么的   都在下型的话 这个可能因素更高 ...
    ( f  P2 S# h, J7 H8 S6 o
    上箱?都是下箱粘沙,改善排气吗?
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     楼主| 发表于 2016-8-6 16:47:04 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2016-8-6 15:43% L7 G- c0 o# ~! V# L8 Z" O# V
    测试一下铸型表面硬度,看粘砂和不粘部位有无差别

    ; V9 j- ?& |; H- d确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-6 20:35:32 | 显示全部楼层
    铸铁小伙 发表于 2016-8-6 16:47
      I2 D% K) o* \确定不是硬度的问题,静压线造型,上下型设置的压力110bar,实际测量平面大于90,里面大于85 ...
    6 |5 h  Q7 f2 z" e& A1 b8 B
    侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?
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     楼主| 发表于 2016-8-6 20:44:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-6 20:35( I" R9 w- G' {5 X% k
    侵入物理粘砂,最近修砂吸尘设备了么?

    & ]' X, K: f& l/ M除尘也没修过,因为天热,除尘开大开小都会有问题。除尘也没有动过,每天的出灰量都在统计( F( x# z% k. w
    有建议的话,可以说说
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:25:11 | 显示全部楼层
    这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂水分过低.对于下箱:
      Z& N! Y5 n1 B/ K1:同样紧实静压力.件侧面是在砂流动性一样时.收到的时砂紧实流动后的次静压.你量一下.型腔的砂型正压力部位要高于次压力部位.% c, o1 d# M9 ^
    2:下箱的铁水静压力大.看图可以看出.愈偏下.粘砂遇严重.- {% `1 Z& v- N0 O. P
    说到这里.你谈过你的砂除尘设备近期没检修.那就是你型砂的问题.
    ; _  D; ?' x. I这种粘砂.是砂粒之间的粘土附膜层被破坏.铁水浅表侵入.包裹砂粒.(未熔表面)形成的.
    ' x0 p) u: Q( N  T( y. h0 c7 q/ D6 O那好.再谈一下砂粒之间的粘土附膜层:* v+ v: x  E$ ?# [+ m+ R9 y
    型砂分过低.水粘土附膜层的粘土和细目砂.被砂处理设备表干.吸走.是砂的总体砂筛号比例失调.
    , m& C4 V- Z( u- X/ |7 }如现在问题还有.有一下子找不到毛病:
    9 ]# p: V! R$ i* f7 `1:增加点细目砂.及相应的膨润土.
    ) u, H0 J6 Y& s" x2:控制水分
    5 ]& v3 I( F) \9 ^9 {试试看..
    7 L9 o4 k. s. `5 M" ?2 C' ?' d
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:47:01 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
    截图01.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-7 08:48:27 | 显示全部楼层
    这两侧吃砂量不同吧.
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     楼主| 发表于 2016-8-7 09:17:28 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:259 b  s) b1 e% E
    这种侵入物理粘砂,尤其是下面那块板.应当是喷丸后.铸件表面特粗糙.如果再以前没有,是否和天气燃热有关.型砂 ...
    + f& G  ~9 B' s) O3 I0 l. d
    很专业,我现在比较倾向于型砂粒度,本身原材料有点问题,这些小活原来没有干过,只干过桥壳,小活粘沙是刚开始干就有,砂处理比较稳定,在控制室里面的旧沙水分,砂温,抗剪,紧实率基本是一条直线,应该是没找到一个合适砂铁比小的型砂工艺。
    3 K! |2 C9 o5 P4 i+ {' a对于除尘灰目数的检测,我一直在做,风门开的还是比较合适的,现在天热,我们连班生产,如果关小风门对砂温影响太大,现在采取多加点新沙70/140的,可能需要的时间要长一些。

    点评

    这种问题,不能一蹴而就.  发表于 2016-8-7 09:44
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     楼主| 发表于 2016-8-7 09:21:20 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-8-7 08:48
    8 [1 I1 k$ W6 x* W  ]: d这两侧吃砂量不同吧.

    " |' t+ O4 w9 G设计到保密就不上传了,不过可以很负责的说,型板布置肯定没有问题。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-8-26 09:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是排气加的问题,含泥量增加透气性会下降,型砂水份高吗?涂料是否干透?
    0 h2 [% r# X; F0 g# y浇注时能听到气爆声吗?考滤过爆炸粘砂吗?
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