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[求助] 光谱样怎么都打不出来?

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-15 18:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-15 18:52 编辑 . [+ d4 C; ~# H: m( |- Y' H4 l. m

    ) k  ^1 m" r1 H" r这个是原水光谱样,浇入铁水成型后,敲出夹入水里淬火,然后去打光谱,但怎么都打不出来,领导说我从金属模取出早了,没有白口充分? 1.png 2.png . j. `% q0 U: D5 Q
    然后球化后光谱样也没取他们就直接浇了,领导说人手不够。关键今天刚改变配料啦还!我有点头疼。
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    2024-5-13 13:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-3-17 16:17:29 | 显示全部楼层
    砂轮机磨过,用磨盘再稍微磨下要好些
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    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-15 21:09:44 | 显示全部楼层
    重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-15 22:00:04 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2017-3-15 21:09
    : R- y. S  ]0 Q6 `: W" }! b( u重新磨样,或者把样放火花台上连续打几次试试,期间不要移动样品。
    2 r+ E  W6 u+ |6 a
    我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
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    2019-1-30 08:13
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-16 09:18:53 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-15 22:00
    + O7 Q  M: U' x, N8 B我想即使没有白口化,也应该能打出成分的吧,OBLF光谱
    - h/ @5 |: I$ q
    重新磨样,多打几次,最好10多次以上看看。
    + W- t; L( v/ N$ d1 q/ p
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-16 11:21:36 | 显示全部楼层
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么,打点的地方明明已经白口充分,之前也是这样做的样,都没问题的啊。
    4 y6 ?# D1 L: e另原水成分C4.32,Si1.4。估计终C在4.1,终Si在2.85,请问碳含量偏高,是不是会导致三方面影响:
    1 Q" s2 k( ]2 j2 m/ E/ }* b: {' _1、初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)。+ H7 \3 ~% k# h+ z
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-16 20:28:52 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21/ w1 b2 H3 s  t& D0 L% P9 }
    多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

    ' `4 u; v) H4 ]1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)( s6 E- O' y  f; \

    8 v% r9 c+ w/ L7 L! L& V这三个问题的影响,在白口样中体现不出来.1 P& C+ s  y( t
    1:你的白口样.有灰口的断面域.是否此厚度超厚.或是淬样的水罐容量低.或是淬样时温度太低.- p! a" b0 {3 r9 D" Y! g, |; V
    2:检测平面一定用细砂轮再磨一次.磨细而平为好.
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-16 22:20:52 | 显示全部楼层
    试样表面在车床加工过的是最好的; f6 a. F- H2 i5 K& b
    可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看氩气是否不纯。
      o6 x" ~$ I4 q0 P在氩气纯度好的时候,连续激发几次很快就可以人为白口化了,数据是可以稳定下来的。

    点评

    不可取,试样表面加工之后,失去了白口的意义,再说,要是真的能加工,那这个“白口”也只能是口头上的白口了~  发表于 2017-3-18 08:57
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    奋斗
    2024-9-25 09:51
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 09:02:21 | 显示全部楼层
    C过高时,有时C会打出负数
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:37:24 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-3-16 20:28* o/ a* h8 }- K
    1:初生G球初大;2、浇注厚件产品会引起石墨漂浮。3、铁水流动性差(凝固区间大)4 c: R1 X& L, n9 F. q( w
      }$ I) }2 x( h/ p% k  ]- G3 g( U
    这三个问题的影响,在白 ...

    * m: G  E( m7 W8 Y6 f0 [* p董工竟然看出来了 ,淬水容器沉过试样1/3(我找了一圈没合适容器,就暂时用它了),我以为只要底面白口就行了!
    ! }  W, V" p& K+ {$ M+ x7 w还有我说的是对产品的影响
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:41:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-17 10:45 编辑
    ' ]' d# ~2 x0 B1 z% d5 g
    高大有 发表于 2017-3-17 09:02
    2 p7 ^' x2 F  F* ?' F6 vC过高时,有时C会打出负数
    ' t" Y2 ]5 R5 \7 i5 ]1 L, G

    * y$ _. ~* _: V- ]* G* E9 `都是高手,没见过程都能猜得出来 ,一直打的是负数,打不出来,但这是啥原因啊,是不是系统默认你C在标样范围之外太大就成负数了。
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    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-17 10:44:45 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-3-16 22:20
    - E( C. d/ f4 K3 }7 Q1 G试样表面在车床加工过的是最好的
    " Y1 i7 U2 I) h+ {5 o" D可以固定不动连续激发。OBLF的数据太稳定了点,下次遇到这种情况,注意看 ...
    3 D, L  }; ~8 O' l
    恩,加工在我们这不太现实,我们平磨砂轮已经有点弧面了!
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    开心
    2024-11-10 09:09
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-17 14:08:02 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-16 11:21
    ' J" R% b7 P2 h, d0 y; ?: n多谢2楼4楼,以及5楼回贴,,早上又磨了一遍,一个点打了7次,C、Si才都稳定下来,只是还不知道为什么, ...

    5 V2 x  U$ h8 m用块充分白口的试样打一下,要是还是打不出,估计是光谱的问题,电极,氩气或者其他的问题。要是能很容易的打出成分,那就是白口不充分了。期盼着你的试验结果。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-3-17 23:02:58 | 显示全部楼层
    光谱样是用砂型浇出来的吧?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 08:54:22 | 显示全部楼层
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能太粗,底座要经常检查,遇到有脱碳现象必须及时处理(加工掉),以确保制取式样的白口程度。

    点评

    随机文件应当有样块的尺寸规范.  发表于 2017-3-18 09:34
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 09:15:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54
    2 a! ~2 w& t( j# ~. m$ I0 y总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...

    ! F' t% D% S8 i' w从制样的角度来说,有专用的铣样机的,其次是用车床加工。
    # k8 p4 ^6 O- O+ A2 u2 o/ H一般来说有色等金属必须是车床OR铣床加工的,钢样多用铣床加工,铸铁因为硬度原因,加上成本考虑,也就是用磨样机比较多。
    % v  ]: a9 T/ O% O4 ~  F) R/ X我司设备验收的时候,厂家工程师直接说,现在的情况是你们制样环节造成的误差比我们设备的误差要大,我亲自去磨样或许能保证精度,换你们的人估计够呛。(合同中要求检测很多微量元素,这种情况下对制样要求相对高点)
    0 s2 `, z' O: r这个样品设计的有问题,中间的热节偏大。
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:29:28 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2017-3-17 23:02
    0 d6 x/ A" R3 c1 l% h/ }; o光谱样是用砂型浇出来的吧?

      O, \/ _. r2 l' K: ^金属模具

    点评

    这是必须的  发表于 2017-3-18 11:43
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2017-3-18 10:58:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 咀巴 于 2017-3-18 11:03 编辑 5 j+ }9 c  q$ u9 e% s7 i  r. m" j
    老翻砂匠 发表于 2017-3-18 08:54. n& r" O, O" ~3 D! U7 D
    总感觉这个印章式的光谱试样的不是太合理,底面应该再薄一些,长度上再拉开一些,且接触底部位置的部分不能 ...
    ; \; D: z( z5 Y. h8 n

    7 H. m, O& u, G. s$ i前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉,好的送给实验室,实验室工作人员说太薄,没法磨(很容易碎,崩裂),他们拿了其他成熟公司光谱样品让他看。后来就把底面车了一刀(我觉得车的有点多了),变成现在厚度。我也觉得是有点厚,并且觉得圆把更厚。5 s) p+ Y) `; ~
    昨天一炉水,原水成分预料之内,但球化后的光谱样又打不出来了(这次是在金属型里自然冷却,没有水淬),原水样正常(也是在金属型等其变成暗红时我水淬了下,感觉冷却应该和球化后的一样,只是暗红后淬水,我是想快点去打光谱)。原水样可以打出来,球化后打不出来,5 b$ W, |- ]0 K- X( e& w. R* y
    原水:C        Si         Mn        P        S0 }% e  l$ k, U1 I
              4.19   1.61    0.35     0.03   0.019. f5 Q' L3 p5 w' [
    缍水:C        Si         Mn        P        S          Mg      Re       Cr% g, H: a& P% N  _
              3.22     -4    0.65     0.045   0.015   0.096  0.063  0.19        球化剂由于粉化了,领导让给加多了,1.7%,孕育剂1.2%,其他没加,所以我感觉球化后成分太不靠谱啦(也用一个点打了7次也不对)!球化后光谱样中石墨球好多。$ D2 ~2 T" U. u! K
             我这样的做法不知道对不对:让其在金属型自然冷却,或刚浇入金属样杯,成型后立即敲出水淬。取过不少次,这两种方法取出的都可以打出来,但就这两天有两次打不出来。
    , X2 V! d6 b7 l, o* i9 U/ U      
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    开心
    昨天 18:10
  • 签到天数: 3252 天

    连续签到: 17 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-3-18 11:45:16 | 显示全部楼层
    咀巴 发表于 2017-3-18 10:58
    : @' l1 @! ~9 ]6 k' A8 R前辈,这个金属模具是之前一个铸造工艺师带过来的,本来平面部分只有目前的一半,很薄,取样时经常裂掉, ...
    : \, ]3 D) @8 G
    底座部分是什么材料的?
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