纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 1558|回复: 12

[求助] 不锈钢铸件缺陷——着急

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-23 13:17
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-4-5 00:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 dididi 于 2017-4-5 00:57 编辑
    7 c3 ~8 i- E& _, J4 i* N( m
    * W2 S, N$ l9 w2 h7 F$ R这个产品材质是CK20不锈钢,铬含量23-27%,镍含量19-23%,基体为全奥氏体。冷芯壳型加锆英粉涂料工艺,前些天刚刚试做,浇注温度1650°左右,* X& r" |+ j) Q5 K6 A) h
    结果连浇注几个表面密密麻麻都是这个缺陷。是涂料不行还是除渣除氧不到位,没有头绪了。老板又催的紧,着急!!!请各位大神不吝赐教。
    5 l: Z( X  ~, b! }7 q: `" k0 ?- C0 R; W7 u
    / W. a% w2 z' E) `

    方案

    方案
    2.png
    1.png
  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-25 11:41
  • 签到天数: 270 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-4-5 07:36:04 | 显示全部楼层
    熔炼和配料能介绍一下吗?
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 17:58
  • 签到天数: 1068 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-5 08:43:05 | 显示全部楼层
    从工艺上考虑,浇注时间过长(从这个产品结构看),钢水氧化吸气严重,浇注前可能预热不够。说说你的过程。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-10 09:09
  • 签到天数: 1111 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-5 12:05:00 | 显示全部楼层
    排除法:1.涂料是锆英粉涂料,再高级的也不多了。2.除渣除氧不到位,要是几个不是一炉水浇的,一般不会都不到位。3 o; @: {% J' q3 s5 A) |
    工艺是否有问题,剖一个看看内部如何再判断?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-23 13:17
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2017-4-5 13:41:20 | 显示全部楼层
    壳型上过涂料烤好后埋入潮湿的型砂里浇注的,因为现场原因,耽搁了一天,36个小时以后才浇注的。可能有吸潮的原因。因为第一次做,熔炼用废钢加微碳铬铁与电解镍调的,不熟悉配料,调质花了将近一个半小时。并且熔炼的铁水较少,只有半炉,工人打渣打不到,就没有打了。除氧只抓了一把电解锰和硅钙锰颗粒往炉子里一丢。也没有静置,就出水了。炉后浇注前也未除渣,浇杯里有放了陶瓷过滤片。。。
    2 @- U" a" A7 f# X这一切都是有待改进的地方。请各位知无不言,多多给意见建议,感激不尽!!# r2 D) K5 s6 P
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-5 13:51:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-4-6 09:43 编辑
    " _% j8 T: w- n( ?4 o( D7 k2 k  k. s/ i, Z9 j1 M4 v
    从第一张图片看,好似是涂料不干(吸潮)造成的——上部“铁水烘烤”时间短空洞就多
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-30 10:48
  • 签到天数: 206 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-4-5 21:04:09 | 显示全部楼层
    以前出现过吗?1 \. L2 K: U8 e$ X3 O
    从照片看像渣气孔缺陷,增加内浇口加大钢液流速,涂料刷好点也能减轻此类缺陷,做好挡渣操作
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-10-26 08:15
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-4-6 14:17:24 | 显示全部楼层
    其他的上面盆友都说到了,不过据我们的经验,你的浇注温度也忒高了点,建议低温快浇,浇温可降低50左右。
  • TA的每日心情

    2024-10-20 09:17
  • 签到天数: 1019 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-4-6 14:38:39 | 显示全部楼层
    浇注系统改一下,用纯底返浇注系统,,从你的浇注系统看上层浇口应该先进铁水,铁水在型腔飞溅严重,氧化对铸型冲刷较严重
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
  • 签到天数: 104 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-4-6 22:10:58 | 显示全部楼层
    你的问题多了,熔炼、涂料、浇注都要严格按照工艺执行。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-8-9 19:29:37 | 显示全部楼层
    不知道解决问题没有?解决了的话回复大家一下。
    7 k7 S+ k" B8 J6 {  S5 ^5 A: N9楼对浇注系统的意见个人认为很有道理,因为Cr高,容易氧化成渣4 N+ Z, y( S& d% ]
    对你铸件上的孔洞,个人认为是吸潮导致的
    * Y1 P* s- e6 H% Q2 U2 w5 J$ G另外,尽管和你缺陷关系不大,但是要说一下不是说用了锆粉涂料就万事Ok的,锆粉涂料也有质量区别。即使氧化锆含量很高的进口锆粉做的涂料有时候也会出问题的
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 18:10
  • 签到天数: 3252 天

    连续签到: 17 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-8-9 20:35:48 | 显示全部楼层
    四个多月时间过去了,想必楼主的问题已经解决了,如果是这样,应该做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢~
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-8-10 22:59:27 | 显示全部楼层
    1、工艺上改低注,开放式浇注系统,要快浇,2、熔炼浇注上加强脱氧除渣及排渣 ,3、涂料和砂子要严格控制好(不知道是不是水玻璃砂?)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-29 04:29 , Processed in 0.341272 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表