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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,
    4 C7 T) E. J& k2 T" g上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。
    " r9 l* S% a3 A) P. {" s这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。
    : G! P! m; ^; |2 v2 k" P这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。
    ( |1 \* e/ i7 k/ {2 G增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
    2024-11-16 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:180 j, n9 o+ y" c0 [- R; F
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...
    3 C7 _- F* d) R
    是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;
    6 }3 r" Y" l' K8 I( W# b* W回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34
    ) o; P9 T3 ^" g$ {' ?看图.再排一张.
    5 y6 C3 r. B  U
    这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低8 ~& b) E. I- N2 p1 `
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:49& r+ A$ ]4 ]0 Q. T* s4 d9 p- |: W/ ]
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。& e7 a) ~' @3 N+ ?- m
    增碳剂 ...

    " Q$ i) _, `$ P$ C. g, [好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;
    $ q4 w' R( h! g0 W+ I增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。
    + h( V, }1 I0 v请教两个问题:8 p- ^3 ^4 ~6 ~' k" f, g2 g
    1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?
    % t, G* g& g( A; D6 U) b8 t( l2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。  I7 F# H+ e& D/ v  ]' e
    多谢啦!!
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    开心
    2024-11-16 09:22
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:32
    & U; @: j" t7 s3 d& c# E. i硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    0 w* A, e5 Y  e9 E: u* h8 y
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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    开心
    2024-11-16 09:22
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:01
    9 X8 m6 d7 d$ Z- ^, q# p废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...
    3 g$ h8 p4 s' ~# ?7 U4 S3 L. F
    废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
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    郁闷
    2024-11-16 14:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    昨天 12:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
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    开心
    昨天 18:10
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~# V8 y, n; U$ B/ o3 O7 Z
    # b6 F5 @0 ]3 i, y% s
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     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45
      G; K3 G# r. O5 h, u仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~
    1 Y# |+ o2 _7 ?* q. d; r% b& M# n6 ]& w
    ...

    - j" L4 B& O( J, ]0 d3 G5 W多谢版主指点!
    2 r, E( H: Q7 k. J; c+ T# S7 I最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。0 z1 H) w, b: ^7 T4 O# W
    刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56/ T: _3 F; ^- J7 k8 h3 D5 i
    多谢版主指点!
    & x3 Y& S$ s2 t% v9 E& g最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。
    . ]1 }7 Q1 o6 k. f. `; K& v: g- P刚开始用的第一 ...

    2 A, j5 }1 ~2 ?4 B- h, ]所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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