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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑
    ( Z) {! R) ?( o. ^, V* D- j4 e: }
    + E# E9 _( x1 [* S' i采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)
    1 i3 p6 C5 B& W! x
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    ' c5 G! M  v4 f5 [
    3 m6 }  g. ]7 Z+ G# D$ m  p9 U+ P什么缺陷?没图
    ' p; h. i) Y: u; ~2 T球化剂还是蠕化剂?. C7 U# @5 v2 F5 f. F. k
    0.1的球化剂?
    . Z' ^8 r  B' n
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑 ( V: d6 u  u: e' v0 C# \: P: B0 p

    % z/ O) L# X; P% I% z' I! u

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑 ' Y% d6 R3 c) c& z; o, c7 g5 |' x

    ( ^/ C& b2 w: j- p) Y! _4 ^+ o$ L从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    ' U: b3 L2 b8 Y9 D* K( Y/ C
    张三 发表于 2017-6-17 22:35% `  Q- Q, c4 R& J
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    8 i3 e  r4 o, r% c% p8 g+ d" D% [1 W7 ?/ I) w
    和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑 % _) b4 k7 w; N

    , P# t1 ^% i& B  y" L- J. |+ d: i我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35& ]4 J: b& u, G& \/ E8 {& o
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    $ |* d3 X! s4 ~! N. q  g4 L* y
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?$ _7 D) @) n8 [( n5 a/ H* `: N
    每包几件?缺陷程度变化
      Z; g. k# @0 ]
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑 ( o, k0 F# [& ^8 v
    张三 发表于 2017-6-20 23:578 X3 u' v' }6 I$ l8 E% G
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...
    7 e+ G0 A- B& ~5 F* `

    - D- {) ~- }: w* P( O8 T& W1 t与蠕化过程无关." K1 R# U9 ?# n9 o

    3 v/ i; Y/ [* n& c
    1 M+ u1 @* B# r+ _# P是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑
    , P0 x+ s6 }. s- D1 U' {
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51/ P0 ^5 k$ D; [* O, T
    与蠕化过程无关.
    3 i4 n' |9 L3 q; }1 d) D6 `

    ! Y4 X8 {$ j! n4 N6 B. e同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08' n% R- |7 N# E7 n# d: o/ v
    上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?8 ]$ @7 \+ G7 s/ a7 U; y
    每包几件?缺陷程度变化?

    3 S1 V( R; [& H( n* [" s4 _3 ^单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑 0 i. x" }+ }0 Q8 g' w
    张三 发表于 2017-6-22 09:297 d5 X6 @" k" N" e9 x4 P3 G
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...
    + c4 G$ A1 L* }2 \9 U+ |
    & c$ j4 Q# S7 N. \7 W9 V6 c; r/ B
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.- C/ X( ?% j; W0 h/ l' _
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32' |. r9 C) k3 c3 _: \
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。

    ' i5 l7 R8 I  s. F上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,. n5 J% Y9 V* c- Q, S% {# x  H! Y
    下面的疑为  重皮缺陷。
    , w" V4 o! o+ E& [+ d5 h6 k. q0 \$ ^% x' J/ E. x8 P
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?# A6 X0 @5 O$ J* E7 z
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07+ s" S; B  P+ Z2 A2 K8 H1 T1 Z* \
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,5 W& o: @# H2 L( y% i
    下面的疑为  重皮缺陷。
    : U+ o9 Z/ a* a* q6 y% H
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
    9 O- f& t3 x0 p$ U1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    " d4 J+ R0 U. T5 ]& q2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...
    - [; U: _. v% d3 A1 f# j
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    ( M0 D; P+ J' [5 s. u. k1 x- b分析:5 \% j4 H4 `% q: C0 J. p
          下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。4 I, A  _& Z" t2 @& N
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。% H3 m6 |& e0 H1 b& \7 c
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑
    : [3 C- W) @7 A4 w% E4 w
    张三 发表于 2017-6-22 19:18, t2 @8 e5 h: s0 B* j+ O
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    1 c+ N7 C9 C7 f$ U9 s; o. I分析: ...
    4 f3 X0 \2 j, M% G

      V# n8 Q5 H  U5 H. S看图是全长6000都有么?* C; A; r, Q5 C& ]. @
    把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:214 h: |! G  I7 ~1 O! ?: }
    看图好像是全长6000都有.

    + F5 S( v8 b2 x8 x8 g7 U' m 456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    - x0 o+ Z, N) ^1 ]% _" V% ]1 J) S+ l: {9 ^3 A

    2 w6 y# g& r  f' U那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.
    % N, ^( {7 r" j7 @+ O! a就是砂铸一端浇口也做不好.
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