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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:2 c: ^5 X" p1 Z3 E0 o5 h& c- H, U
    540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg
    6 k+ d5 a7 n, l3 |6 ^! k+ G/ }5 ^+ ?$ w; }
    生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85.
    2 z; p- w. e6 K: l0 s5 b# [8 i$ H' e8 L7 J4 Z2 b- |& y
    模具工艺如下:' k4 R. G7 ?- r  D* h
    IMG_20171117_091233.jpg
    " f2 Y- Z' [3 \! D& V  u, F( D2 Z问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。
    % k- ~' P. o$ q
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑
    ! @3 f% Z; f" D; z! _' _! u- @, l+ n- N% f' P9 K( n6 {
    如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    2024-11-21 09:22
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00
    6 _# k9 N0 E1 A( Y' B5 _如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...

    1 d! f0 E( S+ |* o: y我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:541 T. H- A4 i) {! w/ n
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    * g# H& I+ W  ~) q$ Q
    我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:58
    # ]* H6 \/ b4 ]5 j; J. E7 G个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...
    7 K: R9 S) j8 g
    切开的冒口如下:
    + h) E! S) g5 X6 [. j 644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!9 Z2 C) S2 w4 P; }

    $ K- u8 A1 _4 q, N5 n我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    6 I6 F5 r1 J8 N0 v
    1 D# q9 U) h& }7 {1 J- @/ q逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑 . v2 [; N8 V) l2 ^9 ^- f/ L7 l% ^
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    & {% k0 R9 R9 ~' C& |7 M我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    $ `" {) z* V# z$ K# r& A( `
    , _+ _8 M, z+ n+ c
    1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别0 G! N5 J+ r; e
    2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    11 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53- u% t% r* s9 `5 [+ O" P; k$ f
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...

    9 @) X; g$ `( E" Y2 F. g* `8 b感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06# u* g% E  A1 i4 C
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
    2 V, v2 f6 b" |2 T) Q
    关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!9 H3 P6 h9 ~$ Q" u6 v% _1 r

    5 u, p' R. E& ?- A所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!
    6 R/ H+ ?( G6 }
    - {2 m9 I) |3 z" H. F* E% o4 K我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑 ' P* A% Y" D& O' G

    7 ~# f. }& C3 k  R# X$ A你的问题主要在于.
    ( {8 \, H8 [! K; v1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.
    8 i/ V6 }' Q" ~+ A3 w# N2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.
    / g6 B' H" B% u. O* g' Y) K1 E3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.
    6 z# s3 \9 Q) e1 Q" q3 j0 ~4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:08
    ' @) e3 G( @0 M你的问题主要在于.你用的是冷冒口:
    " [# Y3 u0 j* Y7 N: O* @1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...
    $ y: U2 @1 q4 v! b$ N# t- v
    分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑
    & o- [. a4 ?0 s( ]' p% ?) @
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    $ K6 _- p. ^. R' y5 n8 J分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...
    9 R! y8 n& a" W* r
    : M+ N0 I. M7 [1 z
    是的:4 l2 H6 E( v$ S% M5 u
    1:一个件有缩孔.一个件没有.
    : r" S4 b' \! z0 h2:以前没有.现在有.2 ?; p# r: U/ m" U  R/ h3 ^
    这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.) Q( w8 F9 t6 s& k1 \
    当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.; P) c7 q4 B, \( Z! R
    解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:56& H+ x1 |) t) s, Q  p2 W* V
    是的:" z7 ~  X6 A. ]. o
    1:一个件有缩孔.一个件没有.
      c* R1 J$ h, C$ R$ O% d, p6 u0 z2:以前没有.现在有.

    * p- T' \! s$ z如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。* h2 c: m/ d) ]. h" Z
    如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑
    # F/ s6 n* \; `! w, J5 ~' ?' ]
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48; V$ [0 _+ J( ^9 b( `, a
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    6 [+ l# `  w; X: f如果 ...
    ! P) \) m/ b3 n$ |* ?

    % I% [% ]% P5 q2 l3 {( I是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑 8 p$ f' x9 _, U( o* C7 l

    4 l8 c9 ?, k% m0 H  t董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思. + }5 f: z7 z+ {. _# K/ J( t% H

    7 z. @0 n: j! V) M如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.
    $ x" n6 J6 F2 b! Z3 @+ `/ s& [
    ! t3 S: [! J' Z那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.
    $ _4 I; ]0 Q* n- ?# M6 M/ U# R) b减少后浇口流量.增大前浇口流量.
      `4 c5 L. o( `$ O$ d" O8 f/ s7 p# ?1 x: O& `8 V
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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