纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 24741|回复: 88

[求助] 缩孔与砂孔

  [复制链接]
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-3-24 17:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    这个缺陷,是砂孔呢还是缩孔。铸铁件加工后发现的,内腔竖直的圆弧面,在冒口颈位置或附近,冒口颈都是经过人工修整过,同时发现该处的正上方端面有砂眼。' |& x3 a- K  `5 L. Z8 ^
    IMG_0384.JPG
    IMG_0385.JPG
    IMG_0383.JPG
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-28 08:25:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-30 20:14 编辑
    : t1 D$ g9 [2 x
    ; j% e1 j+ a' k7 b" {- @% J希望均衡凝固理论提出者,和2017中国铸协铸铁凝固及专有技术研讨会上的均衡凝固理论讲述者.在这里交流一下.你们提出理论的试验数据是什么?不要再谈那张涨.缩相抵座标图的虚妙和100度水和冰共存模型的荒诞性--.- `/ y9 c2 G. Y" [0 v: E
    如谈不出,就希望再宣讲均衡凝固理论时.要有的放矢,不要再混淆视听.谈清此理论的有限适应性,别盲目宣传.误导新人.害同仁,损害自己声誉.....5 b5 M, ~5 a3 T" }& j/ n/ Z% F+ @
    令人费解的是.这种蹩脚的理论.在每次铸造理论的会议上,仍然是拔得头筹的开篇文章.大师们也是欣然赞赏,推而广之.....
    ) Z4 |3 w4 N, u% v9 b
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 3248 天

    连续签到: 13 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 22:20:50 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 21:48
    3 D! z& ?$ S6 L1 n* Q周末了不在现场没有弄到图片的。我觉得冒口模数是够大的,应该是冒口颈的位置或者大小有问题。发表这个就 ...

    2 q- F( C* o& U- j& J; |# J  k* s: H1 d& n1 L有没有尝试过将冒口变成明冒口,且浇口通过冒口,这样就提高了冒口的补缩能力,型腔的顶面设置几个出气孔。
    * r* x- _& o$ b+ o( F3 ~
    : c. J2 {0 C% |, O# X: I这样就完全按照顺序凝固的原理设置工艺了,相对来讲比较保险~3 Z$ i7 B* N$ f! [$ j0 a
    8 d5 `- }9 c/ ]. `9 z! K0 m. c1 C, c9 y
    个人意见,欢迎大家继续讨论!

    点评

    陈工有过以上建议的经验吗?据我的经验,这种方案对熔炼质量和浇注温度的要求是比较高的  发表于 2018-4-24 19:44
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 3248 天

    连续签到: 13 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 17:57:14 | 显示全部楼层
    感觉应该是缩松,尤其是第三张图片,如果允许的话,将工艺图或型板上传一下,以做确认,毕竟已知条件太少了!
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 18:32:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 17:578 Z6 ~' T4 J$ A/ P7 h4 B; a
    感觉应该是缩松,尤其是第三张图片,如果允许的话,将工艺图或型板上传一下,以做确认,毕竟已知条件太少了 ...
    3 @% n& T/ R( ?# w( M1 @: d5 I! G
    不在办公室没有没办法弄工艺图。只能简单画个示意图,铸件大概的轮廓形状是这样,外边还有一些筋。只有一个冒口颈在铸件内腔进行补缩,内浇道在冒口颈的另一端。冷冒口,QT500,铸件三十五公斤。11件中出现2件问题件
    122.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 3248 天

    连续签到: 13 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 18:55:28 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 18:32
    ( ^. N: L% }5 [' r/ Y不在办公室没有没办法弄工艺图。只能简单画个示意图,铸件大概的轮廓形状是这样,外边还有一些筋。只有一 ...

    9 Q$ I- ?4 l% H* H0 k
    : B5 ?/ o" V7 I" X* D壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口这么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗?
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 19:07:22 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 18:55
    5 \, l6 P" c' I6 R% F% @/ T壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口怎么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗? ...
    - X+ h) u' m) W3 y2 y$ M8 O; z) p) J
    冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口4个冒口颈。近期类似的产品也有冒口颈位置出现缩孔的。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 19:11:30 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 18:55; e& |9 _5 r( n6 S1 x, @
    壁厚多少?感觉这个工艺有点问题,冒口怎么设不符合凝固原理,且有必要这么大吗? ...
    & m: Z; R( J* D$ u" l" x+ }" H; J
    前辈你对这个冒口颈缩孔,倾向是冒口补缩不足还是冒口颈没有及时封闭呢。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-17 20:04
  • 签到天数: 68 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-3-24 19:32:04 | 显示全部楼层
    缩松3 ~2 S! T! j0 V0 r$ h' B& z: ^! d
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 19:37:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-24 19:48 编辑
    8 W, d, i, q, ^5 W; w( Z. _+ T
    卡不死 发表于 2018-3-24 19:07
    # A) h7 I# o  R6 N5 b冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口 ...

    & N2 C$ a5 {' j! ?9 m, G# Y# p" b* x
    . H  W  ^: t# o" O' g0 W( o9 o  m) O近期类似的产品也有冒口颈位置出现缩孔的----以前没有么?铸件材料牌号.?9 G% Y- v# s5 A% G/ B

    8 d5 m4 S% D. y& @7 H' M

    点评

    他讲了,QT500.  发表于 2018-3-24 19:45
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 3248 天

    连续签到: 13 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 19:44:10 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 19:07# l# s% l2 m6 b6 i' X( U
    冒口不算大,铸件内腔156,冒口直径95.壁厚20到30吧。我们这样的铸件都这样设置冒口的,一般都是一个冒口 ...
    / k, L. `4 J% T* q
    四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 19:49:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-3-24 20:33 编辑 ) v& _# U, \# ~* L. Y# U/ u$ v
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 19:44
    + j- L/ a) U! l/ y- n( z# b0 W四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷? ...

    1 L( y0 m% b( ]
    5 A  p" E8 A& a不好意思,光看第一贴了.
    ; T% o4 s* w8 s3 y5 B& B( B
    0 g8 K" A' {8 R/ m% U  [: i# q1:这个工艺图是实际的尺寸么,是否是示意图.如是,还真不好分忻.,拍个浇.冒口图片吧.
    ) q9 ]& q$ {* K& u: f0 I3 I2:现在是2/11的废品.那原来没有么.- n# T0 s$ v, P) z$ {# W
    又是一均衡凝固的例子.
    2 U; V8 k" b; ?# {$ {# z/ T9 e5 S* V! y! O8 ?+ H) V3 C
    总体看,-:
    ; y1 N) V: C: L) u8 ]* K6 {% I1 x9 N1:是冒口颈缩孔.
    / e' ]& b5 Y* N, N+ `2:冒口颈设置位置不合理.
    # `: q8 o0 a& A3:铸件.冒口.冒口颈模数不知.做为均衡凝固的设置,除对铁水球化要求外.这是一个重要数据组.8 A1 O% f, a6 f3 v8 y
    4::如果原来没有.最近才有.如果是习惯性设置.用亦可.如才发现.查一下铁水.是孕育问题,还是浇温问题?0 U! A( F: o' Z% @; i+ {" J
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 21:23:25 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 19:44
    5 @) }. A1 p) |+ y四个冒口颈,内浇口呢?这种工艺,以前一直没有问题?只是这次出现2/11的缺陷? ...
    ' c3 s* |# z( e" x3 v' `* ^
    结构类似的都是这样的一个冒口四个方向带冒口颈的工艺,某些产品搞不定最后只能用保温冒口。都是冒口放在铸件内腔的,内浇道从中间的那块板进水,也就是说冒口是冷冒口。这个件原来也是4个冒口颈,因为冒口颈有缩孔,所以改成一个冒口颈去做下试验,同样也有缩孔。我初步认为是冒口颈小了导致,因为这次试验是收工修砂型的,冒口颈大小会不一致。
    6 ]( e5 F3 d# j+ T. O
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 21:28:57 | 显示全部楼层
    这种工艺有点不伦不类,要么老老实实地按顺序凝固原则设置冒口,要么把好参数按均衡凝固设计,但有风险,同意董工的建议,看看实物的照片吧!
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-3-24 21:37:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2018-3-24 21:38 编辑 0 J* v- J( V$ ^) E. j: i4 `
      f# g* p# p& ?1 x
    看不懂冒口能起到什么作用,以前很正常?
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 21:48:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-3-24 19:492 u7 _! o8 t: N9 @
    不好意思,光看第一贴了. & {, _% N* S# q& c+ U& a
    " P9 c; V9 }- B9 t! ~$ p
    1:这个工艺图是实际的尺寸么,是否是示意图.如是,还真不好分忻.,拍个浇.冒口 ...

    1 J1 ^+ C& Y' ]周末了不在现场没有弄到图片的。我觉得冒口模数是够大的,应该是冒口颈的位置或者大小有问题。发表这个就是想请教类似冒口颈缩的情况,如果单单从冒口上应该如何去优化冒口补缩,比如说是加大模数还是减小模数。% g; P; v/ n7 X: }

    8 b0 l6 V/ ]! U5 C" b/ l
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 22:18:59 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-3-24 21:28, z0 \7 E% {3 q
    这种工艺有点不伦不类,要么老老实实地按顺序凝固原则设置冒口,要么把好参数按均衡凝固设计,但有风险,同 ...
    2 x8 B4 o0 r) i
    何为不伦不类。我司这个类型产品很多,产量也很多,都是这样的工艺,大多数是没什么问题的。
    " P5 N9 {% E* N, o5 [0 k这种产品有些壁厚较为均匀的也试验过不放冒口也成功,但是对于生产线的,没人敢冒风险,现场条件如变化了会导致导致批量报废。
    ) S2 Q, r0 J5 ?. s% a& j2 y/ _搞顺序凝固,冒口的去除是个大麻烦,如果一天要做一两千件,后处理怎么搞得完。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 22:21:48 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2018-3-24 21:37& X, W0 B% ]; B% u( b
    看不懂冒口能起到什么作用,以前很正常?

    5 d  `1 j. b, T/ z! S: S你意思是冷冒口没作用吗?我们有些产品缺了冷冒口就是不行。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 22:27:18 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-3-24 22:20
      A! E% w% K3 J# _% n有没有尝试过将冒口变成明冒口,且浇口通过冒口,这样就提高了冒口的补缩能力,型腔的顶面设置几个出气孔 ...

    9 |5 q! b( D0 g0 ]3 j2 Z这种产品我也见过我厂对面的厂的产品是这样设置冒口的,跟你说的一样直接把冒口做通,从冒口浇铁水。
    ) U: g0 D9 t  x4 a* L1箱四件要浇4次,必须收工浇注。对于保温炉浇注的就难了,生产节奏也慢。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2018-3-24 22:31:52 | 显示全部楼层
    周末就这个贴最活跃了,哈哈。感谢前辈、大侠们热情回复。* j3 }3 W/ e8 y. z) a) f; H
    还有个问题想问,球铁如果铜加到0.6,对铸件缩孔的倾向有增加吗
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
  • 签到天数: 3248 天

    连续签到: 13 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-3-24 22:33:21 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-3-24 22:218 \+ t, l) ~$ I
    你意思是冷冒口没作用吗?我们有些产品缺了冷冒口就是不行。

    5 l  A3 k' Y8 v1 e( U5 {冷冒口多少还是有补缩的作用,只不过比热冒口要差不少,像许多复杂件必须要设置局部冒口,这都属于冷冒口,,同时对于溢流和冷脏水的收集也有一定的作用。& B9 w% @! V$ }* \9 v' g& Z  x

    * E" {; u, u* U! J" m# S0 [9 S而这个铸件的冒口与浇注系统设置,对于整个温度场的热平衡不是很理想,问一下,有没有做过凝固模拟观察?
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-11-24 21:54 , Processed in 0.320171 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表