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[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-5-3 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    铸件名称:油缸支架;材料:QT450-10;重量:4Kg。铸造方式:砂型铸造,一模四件。高压造型。化学成分:C3.85%Si2.80%Mn0.15。球化剂加入量1.2%,孕育剂加入量0.6%,二次孕育0.2%;浇注温度1350~1420℃。铸件全部缩陷(垂直面)
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-3 22:08:25 | 显示全部楼层
    再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:24:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 12:57
    / k8 d% F- F" i8 U1 m% s搞不懂楼主怎么想的,简单说铸字在下箱更好一些,另外从补缩来看,从上往下补更好,为什么用现在这种方案呢 ...

    . o2 N4 P1 a' Y0 J/ E( L这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释; b8 R7 C- Z; q7 `
    曾经在仓库看到过一批不用的过滤网,表面颜色黄色,仓库说是铜的,当时没上心,毕竟已经全面换成陶瓷、碳化硅等材质了。现在想想,黄色应该是后处理弄上去的,铸铁小件用铜制过滤网不太合适,熔点太低了点。从大小上看,用的件浇注温度估计在1350朝上
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-3 20:14:19 | 显示全部楼层
    工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    , }% w* w( j% Q9 {
      v0 z5 L! G: h$ k7 b6 S1 w. v将铸件掉个方向试试看吧~
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:06:02 | 显示全部楼层

    " s9 B$ T, n, I) |7 w9 G                               
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:07:29 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114433.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:09:38 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114512.jpg IMG_20180503_114519.jpg IMG_20180503_145042.jpg IMG_20180503_145103.jpg IMG_20180503_145121.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:11:17 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114608.jpg IMG_20180503_114654.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:12:04 | 显示全部楼层
    请各位老师帮忙会诊
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:15:39 | 显示全部楼层
    IMG_20180501_095754.jpg IMG_20180501_100645.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 16:46:53 | 显示全部楼层
    内浇口处 IMG_20180503_114512_看图王.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 16:56:57 | 显示全部楼层
    估计你这件从试模开始就没有好过,只不过缩凹的程度问题!
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-3 19:59:02 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-5-3 16:56+ j0 Y' G2 S6 j' r
    估计你这件从试模开始就没有好过,只不过缩凹的程度问题!

    5 u$ |4 n$ d8 x# f2 D+ y弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
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    奋斗
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 21:41:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2018-5-3 21:43 编辑
    9 F+ U4 l' o' m7 F1 R" [) F
    . h5 F  t5 d8 v: ]/ Z- |从表象上来看,是你的产品上冒口没有工作,导致产品发生凹缩。
    & d8 I& F( S& b: J) B. b# u* p' p建议你首先降低CE值,如果降低CE不能解决问题,则需要针对冒口形状进行优化,促使冒口工作!
    " W7 Z2 R$ z/ r- S6 w% J1 X4 ^( W第三点建议:, [3 i# W1 L) N& {  z
    由于浇口棒离冒口很近,同样也使冒口很难工作。
    1 }8 s/ W$ t" r总之,一切的措施都必须使冒口容易工作。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 23:16:19 | 显示全部楼层
    同意反过关做的工艺,这活本来就是反过来做的活儿,铸件全部在下箱,浇冒口在上箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 01:33:08 | 显示全部楼层
    越看越觉得这个件的工艺有意思,值得讨论讨论。
    0 S( t+ d6 g  d# V1、直浇道用了过滤网,应该是合箱的时候放的,看起来可能是铜网OR其他材质的,网孔比较大,不知道效果如何。
    % O0 H4 n4 P% B. l1 i( P( C2、冒口顶部是平顶,感觉做个凹坑可能效果要好点。冒口放热节了,估计是想着热冒口可以更好的补缩铸件。+ k7 ?+ @9 p# V1 g+ o, B
    3、铸件最高点没看到溢流冒口,出气针什么的,说明型腔的透气性还是不错的。只是这前期的冷脏铁水去哪儿了?( A' v4 U) c) V+ x: E" }& f
    4、好几个人都提到了反过来做,估计带孔的那个面属于重要面,朝上怕有缺陷,重要面朝下符合逻辑。
    9 @0 U1 b/ _7 ~& R' U, G. ]8 o5、如果反过来做,怎样设计才是合理的?把热节避开,冒口往一侧挪动?还是直接无冒口来进行生产?) e1 _3 @5 x0 g7 _& O8 ~8 W+ e
    坐等大师们的观点
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-4 01:47:22 | 显示全部楼层

    8 f) \4 Z5 T# v! @2 J7 R                               
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    7 n; j, T4 c" ~$ U

    ; f5 P5 ?/ g% |5 J7 Y冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密
    - |' }2 O# d7 }! |  ~! m7 X
    6 S, l% ~) Q. D5 l) j  }倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多!2 ?/ m, P+ P! S' o& ]2 ^
    8 @- Y" @' E" N8 B+ ?3 \( R9 u
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    发表于 2018-5-4 12:53:34 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 01:33
    / l& o' F8 ?( y. G/ n4 V越看越觉得这个件的工艺有意思,值得讨论讨论。
    2 b( M8 `, V0 E4 z. p1、直浇道用了过滤网,应该是合箱的时候放的,看起来可能是 ...
    # T7 U) j6 u- ^% ]
    哪家在用铜滤网?第一次听说
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    发表于 2018-5-4 12:57:25 | 显示全部楼层
    搞不懂楼主怎么想的,简单说铸字在下箱更好一些,另外从补缩来看,从上往下补更好,为什么用现在这种方案呢?$ V1 H# p. Q. d& f# ~
    按老翻砂匠建议翻过来看看效果。另外注意型腔的强度问题。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 12:58:48 | 显示全部楼层
    铸造用富硅氧过滤网,很便宜的,一个平方十几块钱
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