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[交流] 【分享】解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法

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    发表于 2018-5-31 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法
      J9 ^) B3 d8 ^* |( K1 Q; Z
    . j" s; S( w- U" O: b) {! ]      1.中频感应电炉铁液不良特性
    2 k* Z: f- h, S. v2 _0 w$ w4 [$ m
    # L7 z8 m7 b2 t! l$ M6 S% I      (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。
    % d; y' x- K5 c# e; ~, q7 S
    3 O# l' V9 C% ?' Q" o) a      (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。8 a+ @' |5 I8 Z% d0 x7 E& I
    & P9 g' V- f6 l
          (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。4 s" j6 S* K% I

    $ G& B2 H( Q* ]  M( Z# O      (4)孕育效果差,衰退速度快。
    $ X1 a7 A3 Q6 J3 H* z! |. s7 E. x# @1 }
          (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。2 s3 v" m2 G; _- K- q- |/ W

    , u+ h8 F4 K0 j* y  ?! C3 U      2.原因分析
    8 J7 z/ t- O1 Z& R; R
    - `( ^, U$ p7 x" g& o% A4 ^- ^      “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。
    + N# \" I) C7 q1 b: y' M, [" o. G( e+ }- q: V9 P- ]
          3.改善不良特性的措施
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          (1)原材料的选用  4 s5 ^" O1 K" q1 a- a( ~' u+ V
    . E6 D+ H" C9 b% B# N6 P
            ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。" k) Q7 x) c# ]

    5 g. g! Q! N$ J& u6 X        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。3 J3 _  m* ]/ S4 b% d! ^
    % w8 ~$ }3 ~3 l4 g2 P& w
            ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。: C; @3 U: I1 |0 d4 M

    - z' ]5 z% x9 I      (2)化学成分的选择  
    $ y6 L7 D- b7 h/ X; a* K4 b4 a5 D+ h. O0 g, D+ ~
            ①CE含量要略高于冲天炉。
    , ^5 `1 _8 ]1 G2 c  S* j6 x# p
    * B/ Y% |: `: C3 G  ?5 u" {, m        ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。+ ?2 R5 X) A& `& N

    7 }0 T" b! e9 e& X& C! t! C      (3)工艺创新措施  
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            ①为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。
    * v2 L6 l0 b! \% A0 z/ |* x% ~3 B; m- j1 `% [+ m9 i: `
            ②为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。
    ; k" G* G+ x& {1 O7 {) D
    $ W8 S, X; w* m' v1 F        ③为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。
    1 w$ y  M9 V* H, ?& `  |6 o; U2 G; Q4 _
            ④对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。7 j% P" Z3 z3 {, C1 r' e
    / H; f3 M1 g  o0 {, r; p
            Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。+ G. a* Y/ `2 r0 q5 N, w' {( S

    * g4 o+ r) g' A$ L3 e8 V        Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。) X9 g6 t3 \& |! ]
    4 r, y5 e  ~3 c5 P7 n3 N
            Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。0 d2 j9 p* K0 j: y; v" R
      F# U. Y0 M4 V+ E
            Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。- P2 H" i4 ]9 ~+ X1 E
    3 q' t' o& U  i1 S7 m
          (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。
    - g, z  V) t, j9 b4 {
    * v- V" X" j5 b      (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
    ( }$ ?1 w* F. |$ ]
    7 Q$ R+ G" d) @- g0 F1 L5 x' Q9 E      (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。2 R: F5 j9 J$ x' }9 h$ n
    . G  S2 r& J/ x9 L. ?
          (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。
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