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[求助] 静压线铸件粘砂

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑
    + g! w; ]8 b5 [# P# J
    - p5 d+ H6 n0 F5 y+ r. A0 P  e% I帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  - h% n. ]% w4 T6 U2 K5 P/ G
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34
    " X" J4 h' C: |4 j0 T7 o这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...

    1 e6 U. F' y# b! y: N5 P8 a我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53/ U1 M. k; R# U0 D* e" T
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

      F0 {% A& j( \, `+ t这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑 % _. C* [+ l) a5 q, `( F! v  @# L

    6 {# N+ C) J/ b, v把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2023-11-29 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  . k7 s& H1 B0 ?+ F, q0 O
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   $ ]  g( N# S; f% ~# Z

    + _! h( s/ m( X6 W" p紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑 4 N' G  S9 J$ k9 N( ]
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22
    ! }  X5 {" ^  U0 g- n还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...

    ; f- `5 U: |: f+ |, h, v
    ) }# k, [% E6 j, J) s, r整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32
    4 k* p9 p/ O. D  m2 x/ d整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
    , K  `" f* @  ]3 [- P) _  O' g- w
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑
    ! A+ C# Q  y. Q; `4 L
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    ; o) t* \1 S% \& Y! Q董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    $ o; x& X' Q3 s9 F1 e+ _- d4 m  P& w
    8 L7 G$ B: U; h看图。
    6 X9 j- }0 u* I8 d. b1 S2 \; @是否在内浇道一侧粘砂严重。
    % z/ v/ `1 E" F
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    + v5 ?5 D( ]: ]! ]. A- n. B8 T
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    & s" r0 {. }9 U5 V" o: i, J
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:368 b5 |5 Q5 J& k: {+ d4 V) G
    不是的。内浇口测反而少些。反常
    3 L6 m7 {) S# @9 r; [

    9 L9 p: s# x; j9 ?# b/ v: G3 \% ?看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。: I6 x' n. g) m8 K/ q
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    , d3 t9 Y* u7 L- {不是的。内浇口测反而少些。反常

    9 }7 G& S2 k0 H7 N9 e2 A粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。
    6 v2 t4 n- n) t" ]4 x2 y; _
    ( G4 O- n8 [# f) l( }( T9 C1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。5 e7 u, v$ ]6 U" ^
    2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。5 w" @# F. C4 L1 S
    仅供参考。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:572 q' W( ~3 f% e# I' t
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...
    5 `9 x  A2 L8 w7 X5 c
    应该是和浇注温度有关。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~' y& ~0 m, [0 x1 K% u7 V. i/ C
    $ ?. c! q8 t% {7 c
    上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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