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[交流] 耐热不锈钢铸造解决方案

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    发表于 2024-4-18 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    客户背景
    ' Q% U7 Z  l7 F3 {/ Z, j/ a    国内某央企铸造公司为了降低发动机涡轮盖的生产成本,寄希望于通过开发低镍合氨耐热钢代替原来的高镍耐热钢,达到降低原材料成本以压缩整体成本的目的,在开发该系列新成分的耐热钢涡轮盖过程中,遇到一些质量问题。
    ) q3 S! y( X. g2 c. q' x3 f" |$ }: u" ~3 T6 {. r7 ^( U
    现场需求4 `' @+ y0 ]1 c/ _1 P$ i0 ^
    1、铸件侧面产生氮气孔。& h) T% Q" d' ]8 ]
    2、加入增氮添加剂后,钢液剧烈沸腾。9 B/ I$ G$ V! p
    3、增铬、增氮合金杂质含量高,氮化合金收得率低且不稳定.
    8 l) ]7 m) \& E2 P/ ]# ~: K& {
    1 E8 D. }  P- X& H2 W7 w解决方案. _' [7 f- C: B! m4 Z2 e
    1、通过相应措施加快浇铸后冷却速率,同时增加排气措施,减少氮气孔的产生。
    / C& n5 k- W# _5 N2、采用微碳铬铁调节钢液铬成分;
    % u) C) L* q; a  D* J0 q3、采用高纯、高氮氮化锰包芯线增氮,取代含硅、含氧不规则块状氮化铬铁。9 w; D- G3 i" {3 B* y- A
    3、采用自动化设备自动加氮合金包芯线。
    ! H: p. I$ K/ {: ~3 z6 d# Z
    1 u  [1 B9 I) ^6 a, m5 x项目效果
    , @. E6 X0 `0 I9 O5 e: r7 I1、铸件经过快速冷却过程后,氮气孔不再产生;" o$ Z: @# P; }" u" Y- Z& E$ F
    2、微碳铬铁调铬过程中几乎没有带入杂质;0 p0 S' W. u# }
    2、高纯氮化锰几乎不含硅、氧扽杂质,均匀喂线增氮过程中沸腾现象得到有效解决。
    ! f3 ^5 L4 P3 m4、增铬、增氮合金收得率远高于通过原有方案,合金成本相较降低15%。
    9 Y) P3 ^  |( K1 @# k5、新型含氮节镍型耐热钢材质的发动机涡轮盖实现量产,铸件成本降低35%。+ M2 t3 u% D% W* L3 x1 t
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     楼主| 发表于 2024-4-18 09:39:44 | 显示全部楼层
    高氮含量+高一致性+低氧含量
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