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本帖最后由 wangshuailing 于 2009-9-11 13:46 编辑
先说一下本人所在单位的轧机布制情况:
原料----上料台架----步进式加热炉-----高压水除鳞-----6架Φ750粗轧机-----脱头辊道----1号飞剪----6架Φ550一中轧----2号飞剪---6架Φ450二中轧(二中轧后两架间开始设有两个活套,1号活套,2号活套)----3号飞剪----4架Φ350精轧机(各架之间有活套,2号-6号活套)----水箱----4号飞剪(圆钢可以切头尾,碎断,螺纹钢可以当倍尺剪)----KOCKS减定径机组(螺纹钢时为空过)----变频辊道---冷床。
使用的轧机是短应力线轧机!
现在的问题是:轧制圆钢时没有问题。
问题在于轧制28 32螺纹钢时,(32时粗轧用两架,一中轧二中轧各6架,28时多了精轧两架)
问题1:头尾尺寸超差很大。特别是28时,粗中轧的张力调到各架之间都有点打波浪,头尾还是超差严重。
问题2:轧制32时尾部4-5米的长度纵筋很高,超国标,再往前1米左右没有纵筋,再往前又是正常的纵筋。这个问题我怀疑是在1,2号活套在收套时有拉钢导至的。
问题3:轧制32时,两旁尺寸很难调下来,要把粗一中二中轧料形压得非常小,才能调好两旁,实现负公差轧制。常常调整好了以后,在不调整张力,不动料形的情况下,成品的两旁会自动变小,小到没有纵筋,严重的两旁都成扁的了。然后把二中轧料形放大料形,又正常了。
请各位有经验的师傅解释一下这些问题的原因和解决方案。谢谢各位了。 |
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