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钢包在线底工艺,能吹能加速冶金反应,促进钢水成分和温度均匀,具有钢水搅拌效果好、有利于夹杂物上浮、缩短冶炼周期等。当生产中容易出现底吹不开等现象,需要分析。
其影响因素为:
1、透气砖
为保证良好的透气性,减少压力损失,透气砖应留有足够的狭缝厚度,当尺寸变小,就会使透气砖阻力变大,影响其透气性。
2、钢包工艺
透气砖出口位于钢包包底的最低点,钢包工艺不当,残余钢渣在透气砖部位会形成积渣层,阻塞了透气砖的出口,影响透气砖透气性。
3、钢包烘烤方式
钢包烘烤方式不当,包底回结冷钢,会影响透气性。
4、浇注料包底水分
水量大,烘烤不易干燥,导致新包包底温度低,投入使用后,钢水容易粘结在包底,堵塞透气砖出口,导致钢包在线底吹不开。
5、钢包周转率
钢包周转不畅,造成包况差,包底温度低,积渣,影响钢包底吹效果。
6、钢水反灌
钢水进入透气砖深度过大,造成钢水对透气砖反灌,透气砖出现渗钢现象,影响底吹砖的透气性,导致底吹不开。
改进措施为:
1、透气砖
将夹缝的宽度由0.13mm增大到0.20mm,以减小压力损失,改善透气性能。
2、钢包工艺
将透气砖进行加高改造,透气砖由430mm加高到465mm,将包底的厚度由650mm减薄到500mm,使透气砖高于包底5mm左右,防止包底出现积渣、积钢,影响透气砖性能。
3、钢包烘烤工艺
采用小、中、大三种火焰,分前、中、后三个时期对钢包进行烘烤。
4、使用捣打包底
捣打包底致密度大、抗侵蚀性能好,捣打包底可将包底料配水比例由9%降低到4%,有利于包底的烘干、升温,减少包底积渣、积钢。
5、钢包周转率
减少钢包周转个数,将钢包周转率由5.0次/包,提高到5.5次/包。
6、钢水反灌
在底吹管道与底吹砖接口安装逆止阀,使底吹结束后压力缓慢释放,减少因钢水对透气砖的反灌造成钢包透气砖出口堵塞。 |
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